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无碳复写原纸 AKD 中性施胶助留体系的优化

无碳复写纸是一种涂布加工纸.简称无碳纸或压感纸,可分为上、中、下三层,上、下层为
单面涂布纸,中层为双面涂布纸。
    无碳复写原纸定量一般为 40~80g·m-2,要求横幅定量稳定,厚度均匀一致,紧度高,
平滑度好,抗张强度高,抗渗透性能要高(cobb 值 16~22g·m-2),横向伸缩率要低,尘埃
少,无烂浆眼、孔洞,接头少于 1~2 个。我公司在#12 机 1760/200 长网多缸纸机上进行
无碳复写原纸的试生产。浆料配比采用 20%~30%商品漂白硫酸盐针叶木浆和 70%~
80%漂白杨木浆,填料为 l5%~20%轻质碳酸钙(PCC),采用了近年来广泛使用的烷基烯
酮二聚体 AKD 中/碱性施胶工艺,及通用的阳离子淀粉(CS)和阳离子聚丙烯酰胺
(CPAM)双元助留体系,同时为了取得较高的成纸湿强度。在配浆过程中加入适量的湿强
树脂 PAE,成纸指标达到了工艺要求。但是随着时间的延长,一些质量问题逐渐暴露出来,
主要表现为成纸受腐浆及沉积物的影响,纸张尘埃胶点、破洞、针眼、粘缸、断纸、施胶差等
纸病接连而至.停车次数也明显增多,严重影响到纸机抄造和产品质量。为了解决这些问
题,我们深入车间进行调查分析,通过调整助留体系解决了各项质量问题.保证了纸机
的正常生产,现简要介绍如下。
1.造成质量问题的成因
通过对整个抄纸系统的认真分析研究,我们确定了造成上述原因主要是 3 大方面:AKD
中性胶的水解产物和各种胶黏物的沉积:细菌微生物的生长繁殖;树脂胶黏物。
    随着节能减排措施的加大.企业造纸系统白水循环利用程度高.吨纸耗水 12m3 左右.
势必造成相当多的胶黏物质存留在抄纸系统中不能排除,经长时间积累,胶体颗粒相互
碰撞形成絮聚产物粘附在纸机各个部位,达到一定程度后从管道、池壁上脱落下来随浆料
流送到网上形成尘埃、胶点、烂浆眼,造成断纸。由于成纸要求施胶度高,因此所用的
AKD 也多,AKD 本身保留效果差,相对在系统中水解较多,于是形成胶黏物与系统中的
其他胶黏物、细小纤维和填料相结合形成附聚物;同样由于阳离子淀粉的存在。容易孳生
形成腐浆的大量微生物与 AKD 水解后生成的附聚物一起造成生产不正常。
2.助留体系的优化
    我们做了如下助留体系的优化试验,起到了意想不到的效果。具体试验情况如下:
2.1 助留系统优化试验前后工艺参数对比情况
    从表 l 看出:(1)优化后未用阳离子淀粉,其目的是减少浆料中附聚物产生,降低微生
物繁衍营养成分和细菌孳生程度;(2)增加了 0.08%改性 PE1 定着剂(阴离子垃圾捕捉剂),
其目的是利用其高密度
表 1 助留系统优化前后工艺对比

                  注:以上用量均为质量分数。
电荷中和电荷并定着浆料中阴离子垃圾,克服胶黏物树脂障碍; (3)适当降低了 CPAM,
由于阴离子垃圾捕捉剂的加入,对浆料的留着起到了一定的作用.通过降低 CPAM 用量
可以改善成纸的匀度,同时减轻 CPAM 对烘缸的粘附性;(4)AKD 用量降低 1.0%.说
明通过调整系统后.其施胶效率大幅度提高。从而减少了 AKD 的用量.由此既满足了工
艺的需要,减少 AKD 水解带来的负面效应,同时降低了生产成本。
2.2 助留系统优化前后抄纸湿部数据对比情况
表 2 抄纸湿部数据优化前后结果对比