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锅炉因蚀化引发管材开裂端由及防范

 

1 基本情况 
  该锅炉系某锅炉厂

1986 年 10 月制造,蒸发量 4t/ h,压力为 1. 27M Pa,工作压力 1. 

0M Pa,锅筒材质 16M ng,烟管为 20 号钢,水源为河水,水处理设备已损坏,炉内进行加
药处理,司炉人员有合格证,无水处理人员。

 

  

2 烟管腐蚀情况 

  经打开人孔及前后烟箱检查发现:锅炉前烟箱中,从上往下数第一排,从右往左数第
6 根管在距前管板 110cm 处发现穿孔(中 A) ;从上往下数第一排,从右往左数第 5 根管
在距前管板

120cm 处发现腐蚀穿孔(中 B)。于是,从烟管上割取长 500mm 试样进行检查,

爆管的宏观形态。

 

  同时发现在大部分烟管的上半周有许多腐蚀产物,厚达

3~8mm,最厚的一根达

12mm.腐蚀产物表面呈砖红色,内为棕黑色,呈多层状结构,较硬且易脆,内部疏松,用
尖锤敲碎后,内有黑色粉末。去掉腐蚀产物,紧靠金属表面处呈黑色。敲去金属壁上的黑色
物可看到明显的一个凹坑,在锅筒的水侧及下降管有溃疡型的腐蚀点,深度不明显。

 

  

3 材质和水质鉴定 

  管子化学成分的分析结果见

1,其结果符合 GB713- 86 标准要求。 

  管子金相分析结果见

2. 

  水质鉴定结果见。

 

  

1 管子化学成分( % )元素 C Si Mn P S 实测值 0. 18 0. 26 1. 25 0. 018 0. 0218 

  

2 金相分析结果试样金相组织晶粒度其他烟管铁素体+珠光体 6 级有脱碳现象,存在应

力腐蚀裂纹

 

  

3 水质鉴定结果项目原水炉水 pH 7. 5 13. 0 Cl - / mgL - 1 79. 15 1921 SO 3 2- /ppm― 

828. 2 硬度/ mmolL - 1 7. 0―全碱度/ mmolL - 1 2. 8 131 
  

4 原因分析 

  

4. 1 炉水 pH 值过高 

  在正常运行条件下,锅内金属表面上常覆盖着一层

Fe3 O4 膜, Fe 3 O 4 膜是致密的,

具有良好的保护性能,锅炉籍此可免遭腐蚀。如果

Fe3O 4 膜遭到破坏,那么,金属表面就

会暴露在炉水中,非常容易受到腐蚀。促使

Fe 3 O 4 膜破坏的一个重要因素是锅炉水的 pH

值不合适。

 

  由于该台锅炉运行在高

pH 值下,因而其腐蚀加快的原因为金属表面的 Fe3O 4 保护膜

溶于溶夜中而遭到破坏:

 

  

Fe 3 O 4 + 4NaOH 

  

2NaFeO 2 + Na 2 FeO 2 + 2H 2 O 

  

Fe+ 2NaOH Na 2 FeO 2 + H 2 由于上述反应的产物亚铁酸钠在高 pH 值的溶液中是可溶

的,所以,随

pH 值的增高,腐蚀将增大。 

  

4. 2 碱度及 Cl-和 SO32-离子浓度严重超标 

  从

3 中可知,该厂锅炉的锅水碱度高达 131mmol/ L, Cl-高达 1921mg/ L, SO 32-达