摘
要:钢铁生产过程中除尘系统中会产生大量的含铁尘泥,这些尘泥如处理不当既会造成
环境的污染而且产生铁资源的严重浪费。安钢集团舞阳矿业公司根据自身尘泥的特点,进行
选铁工艺试验研究,最终确定了先浮后磁、磁重结合的工艺流程,并建成了
21 万吨/年的瓦
斯泥处理厂,年收入达
2011.51 万元,实现了瓦斯泥资源的有效利用和回收。
关键词:选矿
瓦斯泥 效益评估
中图分类号:
TQ54 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)04(a)-0114-02
在钢铁生产过程中,会产生大量尘泥(主要包括转炉、电炉粉尘和高炉瓦斯泥、重力除
尘灰)
[1]。目前,尘泥由于长期得不到有效处理,在许多钢厂附近堆积如山,不仅占据了
大量的土地,污染了环境,浪费了其中有价资源,而且影响高炉的正常操作和使用寿命。由
于尘泥中富含铁、碳、锌、铅等有价元素,具有良好的综合利用价值。如何高效利用钢铁厂尘
泥中的有价资源,提高其综合附加值,减少环境污染,成为钢铁企业面临的重大课题。
[2]
为充分开发这一再生资源,河南安阳集团舞阳矿业公司对其自身瓦斯泥进行了小型试
验及扩大试验研究。为获得较大的经济效益,采用技术成熟、工艺简单的选矿方法对高炉瓦
斯泥中的铁进行回收,并投入现场生产。
1 工艺矿物学特性
安钢瓦斯泥中全铁含量大于
30%,铁矿物以 Fe3O4 和 Fe2O3 为主,金属铁含量极少,
仅有的金属铁珠镶嵌在渣之中,呈独立的金属铁几乎没有。高炉瓦斯泥所含铁矿物与天然铁
矿物的表面性质存在较大差异,且细粒矿物在高温作用下胶结在一起,极易包裹脉石矿物
镜下鉴定及单体解离度测定结果均表明了这一点。胶结在一起的脉石与铁矿物用物理方法难
以分离,这样给选矿带来了较大的难度,在影响精矿质量的同时,造成全铁回收率偏低。
2 实验研究
2.1 不同磨矿细度试验
镜下观察高炉瓦斯泥铁矿物和脉石矿物单体解离度仍较低,仅为
60%左右,对不同磨
矿粒度进行对比试验。试验用
XCGS-73 型磁选管,将未经磨的原矿及-200 目含量分别为
76%、81%的磨矿产品分别充分搅拌给入磁选管,场强为 1800Oe。试验结果如(表 1)。
结果表明,随着磨矿细度的提高,原矿的单体解离度也相应提高,磁选铁精矿品位随
之提高,铁精矿产率及回收率则随之下降,尾矿全铁含量提高。考虑随着磨矿细度提高,磨
矿产品中细粒级别含量也随之提高,这样势必给后续重选作业带来影响。且结合现场实际,
选
-0.074 mm 占 76%时指标进行试验。
2.2 磁选试验
为得到合适品位和回收率的铁精矿,对细度为
-0.074 mm 占 76%的瓦斯泥做场强试验,
试验采用湿式半逆流筒式磁选机,磁场强度分别为
1400Oe、1600Oe、1800Oe、2000Oe。实验
结果如(图
1)所示。
从
9(图 1)结果来看,随着磁选场强的增加,铁精矿的品位下降,回收率升高。当磁
场强度增大时,精矿中的连生体含量增加,所以精矿中回收率升高,铁精矿品位下降。综合
品位和回收率两方面考虑,选用
1600Oe 为磁选机磁场强度。
2.3 重选试验
铁物相分析得到,铁矿物中有部分氧化铁,且铁矿物与其他矿物存在一定的比重差,
为了充分回收赤铁矿中的铁,进行了重选试验。试验流程见(图
2)。实验结果见表 2。
从(表
2)中可以看出,经过两次螺旋溜槽以后,铁精矿品位可以达到 64.26%,螺旋
中矿经过摇床后,摇床精矿品位为
60.89%。达到了预期的目标。
3 效益评估
选矿生产成本主要有原料费用、选铁成本、选碳成本和动力费用,约
150.05 元/吨。
销售收入计算如下。