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中国造纸第一次飞跃是 20 世纪 80

——

年代

90 年代,那是中国刚刚开放的年代。大、中、小

型制浆造纸企业如雨后春笋,一个县都有十几家,特别是河南省,有的县上百家。大的年
产一万多吨纸,小的年产 100 多吨。全国形成了造纸热。在这短短的几十年中,非木纤维
造纸振兴了中国沉睡了几百年的造纸业。现在的一些大型造纸企业是从那个年代发家的。
他们发家史是非木纤维,而不是进口的废纸。

在这短短的十几年中,使中国这个造纸弱国,变成了强国。也就是在这短短的几十年

中,是我们的江河变黑了,地下水变色了,留下的是沉重的代价。IBMP 制浆技术的研发,
就是在这种大环境下诞生的,IBMP 制浆技术的问世,他将给我国的造纸企业带第二次飞
跃,昔日的造纸污染大户,今天会变成阳光明媚,绿色的造纸家园,花园式工厂,造纸
人,会像我们的祖先一样的骄傲。

二、IBMP

制浆造纸技术 免蒸煮制浆工艺研发过程

“渍以石灰,皮骨尽脱,而筋独存。渍已,纳之釜中,蒸令及热。然后浣之,浣毕暴之

暴已复渍,渍已复蒸。如是再三。 才能做出纸浆。

我们的祖先研究的制浆工艺,不知是经过了几代人,也不知他们付出了多少代价。使

我们的国家成为世界人的骄傲。而这种远古的制浆工艺,被国外人所研制,他们把 纳之

釜中,蒸令及热, 变成了高温,高矸蒸煮,蒸完后,进行洗涤和漂白。这种制浆技术已
用了一百多年,也造成了整个世界的污染。

免蒸煮制浆工艺的研发,也是从古人的制浆工艺中演变过来的,首先推翻了高温、高

矸制浆技术,要走出一条制浆没有污染的新路子。

免蒸煮制浆技术,发源于山东省成武县一个小造纸厂院内。
1996 年冬,用地下池,加 6%的矸,对没有分切的麦草进行长达 6 小时的低温蒸煮。

蒸煮后,用清水置换黑液,置换后的黑液再回到蒸煮池。再次蒸煮下次麦草。把蒸煮好的
麦草用粉碎机磨加水打浆。把打好的黄浆进行洗涤漂白,因蒸煮时蒸汽分布不均,麦草也
生熟不均,漂白成本高。

1997

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1998 年,把地下池建成了地下圆池,池内加了搅拌。把麦草打碎,进行

低温搅拌制浆,黑液回用。生产出来的黄浆经漂白后生产低档文化纸和中档卫生纸,(在
后来的几年中,这种制浆方法被一些众多的小纸厂所利用。)

中段水不易治理,成本高。
2000

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2001 年进行冷法制浆试验。

冷法制浆,不加任何热能。这种制浆法,经过几百次的小试后,在 2001 年秋天,建

了两个 80 立方米的地上水泥池,每个池子能装 7 吨麦草。把麦草切成了 2——3 工分,装
入池内,加 13%的矸,加 0.5%的渗透剂和沉淀剂。用水循环浸泡 24 小时。麦草基本上能熟,
把浸泡的麦草用人工挖出,用粉碎机磨加水打浆。制浆液经沉淀后永远的回用,把做好的
黄浆送给曹县、郓城的小纸厂作造纸试验。通过一年的中试试验后,制浆液回用,对黄浆
的漂白没有任何影响。

2003 年,麦草浸泡还是 24 小时,人工装池改为引风机装池。人工出池改为原料泵抽

料。把抽出的麦草片直接送入 380 单盘磨浆机,磨后的纸浆送 CX 筛。然后洗涤。纸浆质量
有很大的提高,次氯酸盐漂白成本有所降低。

漂前洗和漂后洗的水流入混水池,进行中段水处理。水基本上能一次性处理清,因水

中有发色基团,水处理的费用成本高。

2004

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2005 年,在山东东营做棉杆制白浆试验。

把棉杆打碎,加 8%的矸,加 0.5%冷浸助剂和沉淀剂。加 1%的过氧化氢。在池内浸泡

6 小时,先用粉碎机磨打浆。再用 380 单盘磨磨浆、洗涤,加过氧化氢漂白。经过几天的试