background image

靠鼠盘定位,鼠牙盘等分

360 个齿,每个齿对应 1°工作台靠油缸上下运动实现工作的离合,

通过伺服电机拉动同步齿形带,带动工作台旋转通过脉冲编码器来检测工作台的旋转角度
和定位,工作台在

96 年 8 月份出现定位故障,工作台不能正确参考点,每次定位错误不管

自动还是手动都相差几个角度,角度数,有时

1°,有时 2°,但是工作台如果分别正转几个

角度如

30°、60°、90°,再相应的反转 30°、60°、90°时,定位准确,出现定位错误时,CRT 出

NC 228*报警显示。

    

    故障分析:查询 228*报警内容为:M19 选择无效,即:M19 定位程序在运行时没有完成,
当时我们认为是

M19 定位程序和有关的 NC MD 有错,但是检查程序和数据正常,经分析

有可能是下面几种原因引起工作台定位错误:

1)同步齿形带损坏,导致工作台实际转数与检测到的数值不符;

2)编码器联轴节损坏;

3)测量电路不良导致定位错误。

   

     故障解决:根据以上原因,我们对同步齿形带和编码器联轴节,进行检查,发现一切正
常,排除上述原因后,我们判断极有可能是测量电路不良引起的故障,本机床是由

RAC 

2:2-200 驱动模块,驱动交流伺服电机构成 Sl 轴,由 6Fxl l21-4BA 测量模块与一个 1024
脉冲的光电脉冲编码器组成

NC 测量电路,在工作台定位出现故障时,检查工作台定位

PLC 图,PLC 图人板 4Al-C8 上输人点 E9.3、E9.4、E9.5、E9.6、E9.7 是工作台在旋转联结定位
的相关点,输出板

4Al-C5 上 A2.2、A2.3、A2.4、A2.5、A2.6 是相应的输出点,检查这几个点,

工作状态正常,从

PLC 图上无法判断故障原因,于是我们检查测量电路模块 6Fx1,121- 

4BA 无报警显示正常。在工作台定位的过程中,用示波器测量编码器的反馈信号,判定编
码器出现故障。于是我们拆下编码器,拆下其外壳,发现其光电盘与底下的指示光栅距离大
近,旋转时产生摩擦,光电盘里圈不透光部分被摩擦划了一个透光圆环,导致产生不良脉
冲信号,经更换编码器问题解决,现在考虑当初的报警没有显示测量电路故障,是因为编
码器光电盘还没有完全损坏,是一个随机性故障,

CNC 无法真实的显示真正的报警内容,

因此数控设备的报警并不能完全彻底的说明故障原因,需要更加深入地进行分析。

    

    故障二:脉冲编码器 A 相信号错误导致轴运动产生振动。

    

    故障现象:FAUNUC 6ME 系统双面加工中心 96 年 10 月份 X 向在运动的过程中产生振动,
并且在

CRT 上出现 NC416 报警。

    故障分析:根据故障现象,我们分析引起故障的原因可

能有以下几种。(

1)速度控制单元出现故障;(2)位置检测电路不良;(3)脉冲编码器

反馈电缆的连线和连接不良;(

4)脉冲编码器不良;(5)机床数据是否正确;(6)伺服

电机及测速机故障。

    故障解决:针对上述分析出的原因,对速度控制单元、主电路板、脉

冲编码器反馈电缆的连接和连线进行检查,发现一切正常,机床数据正常,然后将电动机
与机械部分脱开,用手转动电动机,观察

713 号诊断状态,713 诊断内容为:713.3 为 X 轴

脉冲编码器反馈信号,如果断线,此位为

1。713.2 为 X 轴编码器反馈一转信号。713.1 为 X

轴脉冲编码器

B 相反馈信号。713.0 为 X 轴脉冲编码器 A 相反馈信号。713.2、713.1、713.0 正

常时电动机转动应为

“0”、“1”不断变化,在转动电动机时,发现 713.0 信号只为“0”不变

“1”,我们又用示波器检测脉冲编码器的 A 相、B 相和一转信号,发现 A 相信号不正常,因
此通过上述检查可判定调轴脉冲编码器不良,经更换新编码器,故障解决。

   

     故障三:测速发电机的励磁绕组线引起控制轴振动的故障。

    

    故障现象:从芬兰引进的 IRB2000 机器人 98 年 10 份出现故障,启动机器人,机器人在
导轨(第七轴)上不运行,并有强烈振动,在控制器上出现

506 1407 和 509 237 报警。

    

故障分析:

5006 1407 报警内容为:(1)机器人在第七轴运行时遇到障碍;(2)驱动电机

超载,电磁刹车没有松开;(

3)驱动电机通过电流,但不能正确换向;(4)驱动电机没

有通过电流。

509 237 报警内容为:第七轴的测速发电机不良,测速机断路。

    故障解决: