液泵加压进入吸收塔中部,进行新一轮吸收。
2 工艺流程
MA 法脱碳新技术的工艺流程之一。原料气经气水分离器进入吸收塔底部,从再生塔底
部
出来的再生较 好的溶液(贫液),经贫富液换热器与富液换热,再由贫液泵加压、然后由
贫液冷却器冷却至
65~7
℃后,进入吸收塔上部循环使用。从再生塔顶部出来的再生气经再
生气冷
却器冷却到
4O
℃以下,再经气水分离器回收冷凝液后放空或去后工序。 工艺特点
3.1 净化度高
根据净化工艺需要
,MA 溶液可将原料气中 cO。脱至 0.1 以下,吸收压力在 0.MPa
时,净化度可以达到
0.5 以下。
3.2 脱硫效果好
由于
MA 溶剂也是一种脱硫剂,因此脱碳时,在不增加设备和能耗的前提下,原料气
中的硫化氢和有机硫等总硫可脱至
1×1O 以下。
3.3 吸收 CO。等气体 能力强、能耗低
当吸收压力在
0.8 MPa 时 ,CO 吸收能力大于 20 m /m。比 MDEA 法提高 3O%以上 ,
吸收压力提高,其优势更强。由于
MA 溶液的吸收能力大,溶液循环量小,其热能耗比
MDEA 法低或相当。
3.4 腐蚀性
MA 溶液呈弱碱性,对碳钢基本不腐蚀,故工艺装置可用碳钢制作。净化装置投资省,
维修费用低。
3.5 MA 溶 剂损 失小
由于
MA 溶液的蒸汽分压低,挥发损失少,吨氨溶剂损耗可控制在 0.2 kg 以下。
3.6 MA 溶液化学稳定性和热稳定性好
在正常情况下溶液不发泡
。
4 工业应用
河南省孟津县化肥厂原有一套催化热钾碱法脱碳装置,处理变换气量仅为
3 000
m3/h,变换气中 cO。只能从 22 脱到 5 ~6 严重地制约着联醇增产和 降耗。2002 年 1 月,该
厂采用
MA 法脱碳技术对原装置进行技改,技改对原吸收塔和再生塔 内件作适当改造 ,
并增加了几台换热器
,将原一段吸收和一段再生流程改为二段吸收和二段再生流程。2003
年
2 月底一次投料开车成功 ,吸收压力为 0.8 MPa,实际处理变换气量达到 13 000 16
000 m /h,CO2 从 22 脱 至 3 9/6 以下 ,同时将 H。S 从 100 mg/m。左右脱至 1 mg/m。
以下
,甲醇增 产 5O 左右 ,生产操作稳定。南延津化肥厂原有一套 MDEA 法脱碳装置,
该装置建成后进行
了两次投料开车,其脱碳效率差 ,达不到设计 指标,随后 闲置。2003
年
4 月该厂为配套年产 3O kt 联醇,采用 MA 法脱碳新技术对原装置进行技改 ,技改对原
吸收塔与再生塔
内件作适 当改造 ,改一段吸收 、一段再生流程为二段吸收、二段再生流 程,
同时增加和调整了部分换热器。
2003 年 8 月上旬一次投料开车成功 ,吸收压力为 0.8
MPa,处理 变换气 量 达 到 12 000m。/h 以上 ,CO。从 24.5 脱 至 2 以下 ,适当提高再
生温度
时可将 cO。脱 至 0.5 左右,同时将 H S 从 80 mg/m。以上脱至 1 mg/m。以下 ,
达到设计指标。
5 结 论
a)MA 溶剂是一种具有优 良物理化学性的高效吸收剂,有着吸收速度快 、吸收能力大
和净化度高等优点。该吸收剂不仅可用于脱除
CO。也可用于脱除 H2s,因此有着广泛的应用
及发展前景。
b)MA 法脱碳新技术在河南孟津县化肥厂、河南延津化肥厂和河北隆尧化肥厂等得到应