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液泵加压进入吸收塔中部,进行新一轮吸收。

 

2  工艺流程 
MA 法脱碳新技术的工艺流程之一。原料气经气水分离器进入吸收塔底部,从再生塔底

 

 出来的再生较 好的溶液(贫液),经贫富液换热器与富液换热,再由贫液泵加压、然后由

贫液冷却器冷却至

 65~7

℃后,进入吸收塔上部循环使用。从再生塔顶部出来的再生气经再

生气冷

却器冷却到

 4O

℃以下,再经气水分离器回收冷凝液后放空或去后工序。   工艺特点 

3.1  净化度高 
根据净化工艺需要

 ,MA 溶液可将原料气中 cO。脱至 0.1 以下,吸收压力在 0.MPa

时,净化度可以达到

 0.5  以下。 

3.2 脱硫效果好 
由于

MA 溶剂也是一种脱硫剂,因此脱碳时,在不增加设备和能耗的前提下,原料气

中的硫化氢和有机硫等总硫可脱至

 1×1O 以下。 

3.3 吸收 CO。等气体 能力强、能耗低 
当吸收压力在

 0.8 MPa 时 ,CO 吸收能力大于 20 m /m。比 MDEA 法提高 3O%以上 ,

吸收压力提高,其优势更强。由于

MA 溶液的吸收能力大,溶液循环量小,其热能耗比

MDEA 法低或相当。 

3.4  腐蚀性 
MA 溶液呈弱碱性,对碳钢基本不腐蚀,故工艺装置可用碳钢制作。净化装置投资省,

维修费用低。

 

3.5  MA 溶 剂损 失小 
由于

 MA 溶液的蒸汽分压低,挥发损失少,吨氨溶剂损耗可控制在 0.2 kg 以下。 

3.6  MA 溶液化学稳定性和热稳定性好 
在正常情况下溶液不发泡

 。

4  工业应用 
河南省孟津县化肥厂原有一套催化热钾碱法脱碳装置,处理变换气量仅为

 3 000 

m3/h,变换气中 cO。只能从 22 脱到 5  ~6 严重地制约着联醇增产和 降耗。2002 年 1 月,该
厂采用

 MA 法脱碳技术对原装置进行技改,技改对原吸收塔和再生塔 内件作适当改造 ,

并增加了几台换热器

 ,将原一段吸收和一段再生流程改为二段吸收和二段再生流程。2003

 2 月底一次投料开车成功 ,吸收压力为 0.8 MPa,实际处理变换气量达到 13 000  16 

000 m /h,CO2 从 22  脱 至 3 9/6 以下 ,同时将 H。S 从 100 mg/m。左右脱至 1 mg/m。
以下

 ,甲醇增 产 5O  左右 ,生产操作稳定。南延津化肥厂原有一套 MDEA 法脱碳装置,

该装置建成后进行

 了两次投料开车,其脱碳效率差 ,达不到设计 指标,随后 闲置。2003

 4 月该厂为配套年产 3O kt 联醇,采用 MA 法脱碳新技术对原装置进行技改 ,技改对原

吸收塔与再生塔

 内件作适 当改造 ,改一段吸收 、一段再生流程为二段吸收、二段再生流 程,

同时增加和调整了部分换热器。

2003 年 8 月上旬一次投料开车成功 ,吸收压力为 0.8 

MPa,处理 变换气 量 达 到 12 000m。/h 以上 ,CO。从 24.5  脱 至 2  以下 ,适当提高再
生温度

 时可将 cO。脱 至 0.5  左右,同时将 H S 从 80 mg/m。以上脱至 1 mg/m。以下 ,

达到设计指标。

  

5  结 论 
a)MA 溶剂是一种具有优 良物理化学性的高效吸收剂,有着吸收速度快 、吸收能力大

和净化度高等优点。该吸收剂不仅可用于脱除

CO。也可用于脱除 H2s,因此有着广泛的应用

及发展前景。

 

b)MA 法脱碳新技术在河南孟津县化肥厂、河南延津化肥厂和河北隆尧化肥厂等得到应