25kg/t;采用转炉高碳出钢和 RH-KTB 双联的精炼技术,避免钢渣过氧化,严格控制钢水
氧含量和钢中夹杂物;采用全连铸工艺,实现高拉速条件下的恒拉速控制。
京唐公司采用新流程后洁净钢生产水平得到较大提高,主要体现在以下几方面:
一是全面提高钢材洁净度水平,普通钢的洁净度可达到
150×10-6;高洁净钢的[S+P]含
量可稳定控制在
50×10-6 以下,钢材洁净度
∑(S+P+T.O+N+H)≤70×10-6。
二是简化了炉外精炼工序,
RH 作为主要精炼手段,减少 LF 和 CAS 处理比例。
三是
RH 用铝量大幅减少,使精炼成本大幅降低。
采用
“一包到底”工艺,加快了铁水周转;大幅提高了铁水“三脱”预处理比例;加快生
产节奏降低出钢温度。
京唐公司新流程还实现了制造工艺低成本:
首先是减少渣量和造渣剂加入量。
通常,
300t 转炉采用常规冶炼其造渣料消耗为 76.53kg/t,新工艺只有 53.4kg/t,其中脱
磷消耗
26.6kg/t,脱碳消耗 26.8kg/t,比常规冶炼降低 23.13kg/t,降幅达 30.2%。
常规冶炼渣量为
102.35kg/t,新工艺为 78.7kg/t,其中脱磷 46.3kg/t,脱碳 32.4kg/t,比
常规冶炼降低
23.65kg/t,降幅为 23.1%。
其次是降低钢铁料消耗。新工艺使京唐公司钢铁料消耗明显降低。随
“三脱”比提高钢铁
料消耗出现下降趋势,钢铁料消耗的平均水平为
1076kg/t。根据 2010 年生产统计,新工艺
矿石加入量比常规冶炼高
10kg/t,增幅高达 61%。常规冶炼渣中铁损为 23.36kg/t,新工艺为
14.77kg/t。和常规冶炼相比新工艺钢铁料料消耗平均降低 9kg/t。其炼钢生产成本比常规冶炼
平均降低
38.04 元/t。
第三是建设了可循环的炼钢新流程。
该新流程具有以下技术特点:
——脱碳炉返回渣一半供给脱磷炉(15kg/t),一半供给脱碳炉(10kg/t),以满足溅
渣护炉的渣量要求,同时解决初渣熔化的技术难题。其脱碳炉渣的回收利用率已超过
70%。
——将转炉除尘灰制成高效脱磷球供脱磷炉造渣使用,一方面可提高脱磷炉渣碱度,
另一方面可节省石灰
5kg/t,节约矿石 19kg/t。
经过一年半的生产实践证明:新流程已取得明显的冶金效果,基本达到预期的建设目
标: