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世 界 钢 铁
新日铁君津制铁所有两个炼钢厂 ,第一炼钢
厂和第二炼钢厂均采用 KR (搅拌 )法脱硫 (
w
S
≤
0. 002% ) 。第一炼钢厂有 3座 230 t复吹转炉 ;第
二炼钢厂有 2座 300 t复吹转炉 ,采用 LD - ORP
工艺和 MURC (双渣法 )法两种工艺炼钢 。
LD - ORP工艺渣量少 、
可生产高纯净钢 。脱
磷转炉弱供氧 ,大渣量 ,碱度为 2. 5~3. 0,温度为
1 320~1 350℃,纯脱磷时间约为 9~10 m in,冶炼
周期约 20 m in,废钢比通常为 9% ,为了提高产
量 ,目前废钢比已达到 11% ~14% ,经脱磷后的
半钢水 (
w
P
≤0. 020% )兑入脱碳转炉 ,总收得率
92%以上 。转炉的复吹寿命约 4 000炉 。脱碳转
炉强供氧 ,少渣量 ,冶炼周期为 28~30 m in,脱碳
转炉不使用废钢 。从脱磷至脱碳结束的总冶炼周
期约为 50 m in。日本大型钢铁厂转炉双联法生产
指标参见表 1。
表
1
日本钢铁厂转炉双联法生产实绩对比
钢厂
脱磷吹炼
时间
/m in
脱磷后的半
钢水温度
/
℃
脱磷后的半钢钢水磷的
质量分数
/ %
脱碳冶炼
周期
/m in
脱碳吹炼
时间
/m in
住友金属鹿岛制铁所
10
~
12
1 300
~
1 350
0. 010
20
9
住友金属和歌山制铁所
8
1 350
—
30
14
新日铁君津制铁所第二炼钢厂
9
~
10
1 320
~
1 350
0. 020
30
12
JFE
京浜厂
12
1 350
0. 010
—
—
JFE
福山制铁所
8
~
10
1 350
0. 012
25
~
27
11
~
13
1. 5 新日铁的 MURC工艺
新日铁室兰制铁所 ( 2 座 270 t LD - OB 转
炉 )和大分制铁所 ( 3座 370 t复吹转炉 )受设备
和产品的限制 ,难于采用“双联法 ”
工艺 ,为此全
部采用了新日铁开发的 MURC 工艺 ,在同一转
炉上进行铁水脱磷和脱碳吹炼 ,类似传统炼钢
的“双渣法 ”
。
采用 MURC工艺 ,在同一座转炉上可连续脱
硅 、
脱磷 、
除渣和脱碳 。
工艺过程是 :铁水在转炉
中脱硅 、
脱磷后倒炉排渣 ,保留铁水 ,脱磷渣一般
倒出 50% ;然后造脱碳渣进行脱碳 ,脱碳后出钢 ,
其脱碳渣可直接留在炉内用于下一炉脱磷吹炼 ;
MURC工艺冶炼周期约 33~35 m in (图 2) 。
与采用混铁车和铁水包脱磷工艺比较 ,采用
这种工艺 ,可以加入一定量的废钢 。脱磷炉脱磷
渣碱度低 ( ≤2) 、
w
T. Fe
≥8% ,低温 (约 1 350℃)操
作 ,可达到高效脱磷 ;炉渣热循环 ,减少炼钢渣量
和石灰用量 。
图
2
新日铁大分制铁所的
MURC
工艺示意图
MURC 法中间排渣是其最突出的特点 。如果
排渣不稳定 ,含磷渣排出少 ,将影响脱磷效果和脱
碳炉的正常运行 。因此 , MURC法的关键是中间
排脱磷渣的操作稳定性 。在脱磷吹炼末期 ,会出
现一定量的泡沫渣 ,可有效地利用渣的泡沫化进
行排渣操作 。渣的泡沫化是中间排渣的关键 ,应
注意控制脱磷吹炼渣的成分和碱度 。
1. 6 宝钢的 BRP工艺
宝钢 2002 年 开 始 进 行 转 炉 双 联 法 脱 磷
(BRP)
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技术研究 。为了满足 BRP 工艺技术要
求 ,宝钢对一炼钢的 300 t转炉顶 、
底吹系统进行
了改造 。BRP是宝钢拥有自主知识产权的技术 ,
申请专利 7项 ,技术秘密 14项 。技改及科研投入
达 4 133. 73万元 。 2002 ~2005 年项目总经济效
益约为 6亿元 。
BRP工艺生产的主要是低磷和超低磷钢 ,包
括管线钢 、IF 钢 、
帘线钢 、
石油钻杆钢等 ,脱磷炉
停吹时 ,磷含量平均在 0. 015%以下 , 最低达到
0. 003% , 钢坯磷质量分数低于 0. 006% ,进行少
渣吹炼时 ,脱磷和脱碳后的总渣量低于 60 kg/ t。
BRP工艺对于拓展品种 、
提高钢水质量以及实现
效益最大化有重要作用 。
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