合肥学院学报(自然科学版)
第18卷
洲电气产品,型号:PowerSmart6000一A/056)的运行工况记录.
表l
改造过的循环水泵运行工况记录
实际运行频率-/Hz
实际运行电压/V实际运行电流/A
实际运行频率-/Hz
实际运行电./:K/V实际运行电流/A
50
5 787
47.93
41
4 257
36.76
49
5 561
47.53
40
4 09l
35.63
48
5 469
46.10
39
3 935
34.34
47
5 288
44.43
38
3 784
33.24
46
5 107
43.63
37
3 634
31.89
45
4 930
42.17
36
3 478
30.90
44
4 761
40.71
35
3 259
29.83
43
4 589
39.65
34
3 112
28.99
42
4 422
37.85
5高压电机节能变频经济效益
5.1变频改造的直接经济效益改造前电的输出功率P。=石×6
000×48×0.80=399
kW,通过节能
变频改造后,电机的输出功率(按全年平均42Hz运行计算)P2=怕×4
422×37.85×0.95=276
kW,平
均每小时节电123kW・h..
可见加装变频器后循环泵的节能率可达123/399一-30%.全年节电:123×24×330=97.42万kW・h.
由于循环泵的运行工况与引风机、给水泵的运行工况基本相同,所以可以根据循环泵的运行节电率,
计算引风机和给水泵的节能数据:功率为450kW的引风机因为设计余量较大,节能空间也比较大,但由于
本台75t/h循环流化床锅炉不参与调峰任务,故引风机加装变频器后全年平均运行频率估计在45Hz左
右,目前实际运行功率P。=1.732×6×38×0.8=316kW,根据循环泵的运行经验,节能率按照20%计算,
全年可节约用电:316×20%×24×330=50.1万kW・h.
给水泵因为使用的是闲置电机,功率290kW,而泵的轴功率只有210 kW左右,节能空间也比较大,加
装变频器后全年平均运行频率估计在43Hz左右,根据循环泵的运行经验,节能率也按照20%计算,全年
可节约用电:210×20%×24×330=33.3万kW・h.因此,三套高压变频装置投用以后,全年可节约用电约
97.42+50.1+33.3=180.82万kW・h.每年可节约电费(按0.5形(kW・h)计算):180.82×104×0.5=
90.41万元.[3,41
5.2变频改造的间接经济效益变频改造大大提高了设备的安全运行水平,减少了维护费用,大大避免
了意外停机带来的损失;延长了电机等设备的使用寿命,减轻轴承的磨损;大大减轻了环境噪声,改善了工
作环境;提高了自动化控制水平,减轻了工人的劳动强度.【51
注:
①Powersmart系列高压变频调速装置选型手册,哈尔滨九州电气公司.
参考文献:
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[5]李徼,张伟民,黄颖,等.给水泵变频改造实践[J].电力设备,2006(10):81-83.
【责任编校:张永军]
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