t/m
2
+10
10~6.3 6.3~5 5~3 3~1 1~0.5
-0.5
海南粉 14.86
20.43
12.96 10.56 24.45
7.70
9.31
2.37
中和粉 12.52
14.00
9.17
9.58 36.04 10.58 10.31
2.52
澳 粉
—
9.50
11.77
11.45 29.64 16.95 10.69
2.70
石灰石
—
—
0.32
3.79 49.04 13.55 33.30
2.32
煤 粉
—
0.71
2.85
9.42 56.63 16.12 14.27
1.55
注:铁山、程潮弱磁精矿小于 200 目的分别为 56.51%和 66.22%其
堆比重分别为 2.58t/m 和 2.8t/m
表 3 无烟煤工业分析
灰份,%
挥发份,%
固定碳,%
发热值
17.86
8.11
74.03
24453
试验采用常规的试验方法,控制烧结矿的 Fe(54±0.5)%,FeO 8%
~10%,RO 为 1.5 倍,(ISO)
≥
转鼓指数 5%,返矿平衡值 B=1±0.1。
3.2 试验结果及其分析
3.2.1 水份与返矿平衡及烧结矿各项技术指标的关系
在烧结过程中适宜的水份不仅能改善混合料的粒度组成,提高料
层的透气性,同时还能改善料层的导热性,使料层中热交换条件变好,
料层阻力减小,使烧结过程顺利进行。因此,混合料水份是烧结操作的
关键指标之一,它的波动值直接影响着返矿平衡以及烧结矿产量质量
指标,水份与返矿平衡及烧结矿各种技术经济指标的关系见表 4。
从表 4 中可以看出,在一定范围内,随着混合料水份的增加,混
合料的粒度组成变好,烧结速度加快,平衡产量增加,成品率下降,
烧结矿强度变差。为了使返矿达到平衡,所以外配返矿也相应地增加,
当水份为 6.6%时,外配返矿为 27%;水份为 7.0%时,外配返矿为
30%;水份为 7.55%时,外配返矿为 35%。也就是说返矿每增减
10%,水份相应增减约 1%。从综合指标看,水份控制在 7.0%~
7.2%,外配返矿 30%,烧结矿的产量质量指标为最佳;当水份由
7.0%降至 6.6%时,混合料中 3mm 的粒级由 54.44%降到 39.31%,由
于料层的透气性差,所以垂直烧结速度减慢,产量降低,虽然成品率
和转鼓强度较好,但产量太低;当水份为 7.5%时,混合料中>3mm 的
粒级>50 %,近似水份 7.0%时的粒度,但强度差,在抽风烧结时容
易破碎,由于水份偏大易使料层产生过湿而透气性变差,同时,在烧
结过程中,由于水份的蒸发使热气体带走部分热量,相应料层中热量
减少,所以烧结矿的各种指标均下降。
表 4 水份与返矿平衡及烧结矿各项指标的关系
混合料
水份
%
混合料粒
度组成
>3mm%
烧结速
度
mm/min
平衡产
量
t/m
2
.h
成品率>
6.3mm
%
转鼓
ISO
>6.3
外配
返矿
%
返矿平
衡
系数
6.6
39.31
17.76
1.307
75.73
68.0
27
1.01
6.8
41.49
18.22
1.312
74.68
67.5
30
1.05
7.0
54.44
21.68
1.548
73.22
66.0
30
0.99