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    3.1.2 起动和控制设备出现缺陷。
    3.1.3 电动机过载。
    3.1.4 馈电导线断线,包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线。
    3.1.5 周围环境温度过高,有粉尘、潮气及对电机有害的蒸气和其它腐蚀性气体。
    3.2 故障内因。
    3.2.1 机械部分损坏,如轴承和轴颈磨损,转轴弯曲或断裂,支架和端盖出现裂缝。所传
动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住
不转,使电动机温度急剧上升,绕组烧毁。
    3.2.2 旋转部分不平衡或联轴器中心线不一致。
    3.2.3 绕组损坏,如绕组对外壳和绕组之间的绝缘击穿,匝间或绕组间短路,绕组各部
分之间以及换向器之间的接线发生差错,焊接不良,绕组断线等。
    3.2.4 铁芯损坏,如铁芯松散和叠片间短路。或绑线损坏,如绑线松散、滑脱、断开等。
    3.2.5 集流装置损坏,如电刷、换向器和滑环损坏,绝缘击穿。震摆和刷握损坏等。
    4. 电动机起动失败的原因分析与对策
    以典型电路,即其一次回路的短路保护是使用断路器 QF(或熔断器),控制电器接触器
K,热继电器 FT 作过载保护(有时 FT 接在电流互感器二次侧回路中)为例,来介绍电动机
起动失败的异常现象,并分析其起动失败的原因及采取的对策。
    4.1

 

电动机的控制与保护 。

    4.1.1

    

电动机一起动立即跳闸,即瞬时跳闸。 断路器 QF 瞬动跳闸,会使人怀疑是否发

生了短路故障,一般而言,设备安装完毕,在有关的开关柜内先将导电物等清除干净,
再作绝缘耐压试验,各部位都符合要求后方可带电试车。所以短路故障可能较少,而且凡
发生短路故障均有迹象可查,或有火花,或有焦烟气味,同时兼有异常声音,事后再作
绝缘试验,能发现绝缘已损坏。最迷惑不解的是一切都好,但断路器仍然发生瞬动跳闸,
此时应确认断路器选择的脱扣电流值是否合理。如 40KW 的电动机,其额定电流约 80A。
在选择用断路器时,选用脱扣电流 100A 似乎可以了,而且瞬时电流倍数为 10,可达
1000A,足以躲开电动 61N 的起动电流,似乎不应该有问题。但如果考虑下列因素之后,
原因便清楚了。
    4.1.2

    

降压起动失败跳闸。

降压起动失败跳闸有两种情况,两种情况成因是不同的。

    4.1.2.1 在未切至全电压时即跳闸这种情况往往是电动机端电压不足造成的,此时从监
测到电压情况便可判断。造成端电压过低的原因是:一方面可能是变电所至配电室供电线
路过长,另一方面可能是降压电抗(或电阻)值偏大,致使电动机端电压过低,起动转矩
不足以克服负荷转矩,电动机如堵转一般,电流始终不衰减,热保护到时动作跳闸,起
动失败。
    如果是供电线路过长可设法用电容补偿方法,提高配电室母线电压。当然电容器应是可
调节的,以免电动机停机时母线电压过高。
    如果是电抗过大,则设法减小电抗值,使得母线电压与电动机端电压均有妥当的数值,
各方面工作都正常。
    4.1.2.2 降压过程是成功的,在投切至全电压运行时跳闸在电动机从降压阶段至全电压
工作的切换过程中,有一供电间隙(如 y-△起动),此时因电动机内有乘磁,它的电磁场
的情况与停机是不同的,有自己的极性方向,类似发电机。当合至电网时由于相位不一致,
有时会造成大的冲击,其电流甚至会超过会电压起动的情况,出现意料不到的断路器过
流动作,或接触器失压跳闸。这种状况往往是有时起动能成功,有时起动要失败,有很大
的偶然性。成功的原因是两个相位接近或完全相同,相位差就很小,二次起运冲击电流很
小,起动便能成功。