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多风井资源利用与新建风峒对接技术研究
(肥城矿业集团有限责任公司白庄煤矿 山东 肥城 271613)
摘要:
本文总结了白庄煤矿在-150 南风井新建主通风风峒与井筒对接施工期间,利用矿井多风井的
资源优势,通过矿井通风网络解算,建立矿井通风网络基本模型,确保了多风井矿井在水平主通风设备停
运状态下,井下影响区域不停风,采用钢制临时井壁的风峒与井筒对接施工新工艺,将矿井主通风机停运
时间缩短一半,实现安全、快速施工的主要做法。
关键词:
多风井 资源利用 网络解算 钢制临时井壁 对接技术
1 矿井基本情况和通风现状
白庄煤矿位于肥城煤田中西部,隶属肥城矿业集团有限责任公司,1979 年简易投产,
原设计年生产能力 30 万吨,92 年进行改扩建,2006 年达到 130 万吨,矿井现有三个水平:
生产水平为-150m 水平和-250m 两个水平,开拓水平为-430m 水平。矿井通风系统为中央分
列抽出式,有-150 南风井和-250 北风井两个风井。-150m 水平系统担负-150m 水平和-430m
水平的通风,-250m 水平系统担负-250m 水平的通风,两个通风系统共用两个进风井,两个
通风系统相对隔离。-250 北风井设两台 G4-73-12N025D 型离心式通风机,配备电机功率
710KW,-250m 水平有 3 个采煤工作面,10 个掘进工作面,通风能力已达极限。矿井-150 南
风井设两台 4-72-11NO20B 型离心式主通风机,配用电机功率 210KW,担负-150m 水平 1 个采
煤面、2 个掘进头及-430m 水平 3 个掘进头的供风任务。
2 问题提出及方案的分析确定与实施
2.1 问题提出
为缓解-250m 水平供风紧张的实际,拟利用-150 南风井通风系统担负-150m 水平、-430m
水平生产初期和-250m 水平 3900 采区的供风,决定通过更新-150 南风井主通风设备,提高
-150 主通风机的通风能力。在-150 南风井主通风机技术改造中,如何解决南风井新风峒与
井筒对接施工期间的通风安全问题和风峒与井筒对接时的施工技术,尽可能缩短-150 南风
井的停风时间,确保-150 南风井的停风后-150m 水平 10600 采区、9400 采区和-230m 泵房内
有满足《规程》规定的最低风速要求,保证停风期间-150m 水平的主要排水地点和变电所留
足必要的机电、排水及瓦斯检查人员,减小施工期间停风对-150m 水平和-430m 水平造成的
影响和损失,成为改造实施过程中的重要课题。
2.2 方案分析与确定
2.2.1 通风方案分析与确定
在解决-150m 水平主通风机停风后的通风问题上,我们充分利用了多风井通风矿井的优
势,在阻力测定、网络解算基础上对通风问题解决方案进行了可行性定性和定量论证。首先
在分析矿井通风阻力测定资料的基础上,绘制了矿井通风网络图如图 1 所示,建立了矿井通
风网络解算基本数据模型,并对以下 4 种状况进行通风网络计算机解算:1、-150m 水平和
-250m 水平通风系统正常情况;2、-150 南风井主通风机停运下通风系统(即将-150 风井风
道(15-22)不作为风机风道,防爆盖不打开,15-22 风阻仍为原风阻 R=0.7896N·s
2
/m
8
);3、
-150 主通风机停运,防爆盖不打开,-150m 水平回风巷与-250m 回风巷连通(节点 29 与 47
相连(风阻 R=0.595 N·s
2
/m
8
))
;4、在方案 3 的基础上,打开防爆盖,将风道 1-22 加阻(取