转炉炼钢厂降低钢铁料消耗的认识与实践
重庆钢铁股份有限公司市场研究室 章金楠
【摘 要】 本文以原冶金部的有关规定为基础
,
通过理论推导
,
加深了对钢铁料消耗本质的
认识
,
从而有力地指导降低钢铁料消耗的工作实践。 本文重点介绍了重钢近几年在降低钢铁料消
耗工作的主要技术思路与实践
,
并总结了近几年在工作中取得的成效
,
以供转炉全连铸炼钢厂在
降耗降成本工作中参考。
【关键词】
钢铁料消耗 转炉
1 前言
钢铁料消耗是炼钢厂的主要技术经济指
标之一, 其指标水平直接反映炼钢厂工艺装
备水平及管理水平。 由于钢铁料成本占炼钢
总成本的 65~ 70% , 因而降低钢铁料消耗是
降低炼钢成本的重要途径之一。
九十年代以前, 重钢是以平炉—模铸为
主的炼钢工艺方式组织生产, 连铸占次要地
位。长期的生产经验, 重钢摸索出了一套成功
的降低平炉钢铁料消耗的工艺制度和管理措
施, 使重钢平炉钢铁料消耗一直居国内先进
水平。 九十年代后, 重钢七厂 50t×2 转炉配
全连铸炼钢工艺的建成投产, 从根本上改变
了重钢炼钢的面貌。 六座中小型平炉在短短
的 一年内先后停产, 顶吹转炉 (LD ) —连铸
(CC ) (以下简称 LD —CC ) 的炼钢工艺成为
重钢的炼钢工艺。由于重钢LD —CC 炼钢工
艺管理经验少, 装备水平参差不剂, 在推进全
连铸的过程中, 钢铁料消耗一直在全国居中
间偏后水平。为了改变这种局面, 重钢人开展
了以降耗降成本为中心的工艺攻关活动。
2 对钢铁料消耗结构的认识
根据原冶金部的有关规定, 若设入炉钢
铁料量 (折合量) 为 K, 合格钢产量为Q , 钢铁
料消耗为M , 则:
M = K
gÙ
Q
(1)
设冶炼工序工艺金属吹耗量为 Y, 连铸
工序工艺金属铸损量为 Z, 则有:
Q = K - Y- Z
(2)
将 (2) 式代入 (1) 式为:
M =
K
K- Y- Z
=
1
1-
Y
K
-
Z
K
(3)
通常炼钢冶炼收得率为出钢钢水量与入
炉钢铁料量 (折合量) 之比, 设冶炼收得率为
n, 则有:
n =
K - Y
K
= 1-
Y
K
则:
Y
K
= 1- n
(4)
通常连铸收得率为合格钢坯产量与出钢
钢水量之比, 设连铸收得率为m , 则有:
m =
Q
K- Y
=
K - Y- Z
K- Y
(5)
(5) 式经整理为:
m = 1-
Z
K
1-
Y
K
(6)
将 (4) 式代入 (6) 式, 有:
m = 1
Z
K
1- (1- n )
经整理为:
Z
K
= n (1- m )
(7)
将 (4) 式、(7) 式代入 (3) 式, 有:
・
5
6
・
四川冶金
M e ta llu rgy of Sichuan