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浅谈数控设备维修

数控设备是技术密集型的产品,要想迅速而准确地查明原因并确定故障部位,是有一定难
度的。但只要认真阅读维修说明书并结合个人的工作经验,也不难发现和解决问题。现将我

  

的一些维修经验介绍给同行们参考。

1 NC

”  

系统开机后 死机

   我公司有一台德国 OVERBECK 外圆磨床,数控系统采用 E44NC。开机后,CRT 显示
“+0.000”

,且不断闪烁,而在正常状态下应显示 +0.005”

。按操作面板上 TEST”键,系统正

常自检。但按压 PROG”键时,屏幕没有任何数据显示。打开电气控制柜,发现存储板上有

一指标灯不亮,这表明存储板上的数据有丢失现象,可初步判定是机床参数丢失。在
“PROG”

  

方式下重新输入机床参数后,故障排除。

    一台美国 BRYANT 公司的外圆磨床,数控系统采用 BRYANT Ⅲ 系统,PLC 采用 GE 
FANUC SERIES ONE。开机自检结束后,液压系统无法启动。打开电气控制柜,发现 PLC-
CPU

上 Battery”

灯亮, RUN”

指示灯不亮。阅读维修说明书, Battery”灯亮表示保持 CMOS 

RAM 中用户程序的电池低于 2.4V。关机更换一新电池后再开机,PLC-CPU

上 Battery”灯灭,

但 RUN”指示灯仍不亮。把编程器接入 PLC-CPU 相应的接口上,发现编程器屏幕没有任何

显示,而在正常状态下,应显示地址号 0000”。检查电源单元正常,初步判断是 CPU 模块

故障。采用 替换法 并重新输入用户程序后,再开机, CPU”

  

指示灯亮,机床恢复正常。

  

加工循环工作中出现的故障

   我公司一台美国真空干燥机在未到定时时间的情况下,出现 3 组抽真空电磁阀同时停止

工作的故障。该机采用 GE FANUC SERIES ONE PLC

。利用编程器的 MON”功能,检查用户

工作程序正常,相应的输入和输出信号正常,可排除控制器内部故障。分析用户程序梯形
图,如果有一组的抽气压力低于-0.07MPa(该压力是电接点真空表的指示压力),其它两组

立刻停止工作。认真观察 PLC 输入状态信息,发现出现故障的瞬间,第 2 组的电接点真空

表输入到 PLC

的信号 0002”先灭后亮,可判定该真空表的电触点接触不良。更换一新表后,

  

再启动机床,故障排除。

   一台美国 BRYANT 内圆磨床,当自检画面结束后,在未拨开急停按钮(2PB)和按压按钮
(1PB)

的情况下,液压润滑系统却自动启动。查阅机床控制梯形图, MCR”为主控继电器,

“12M”

为液压润滑控制继电器。打开机床电气控制柜,断掉机床动力电源, MCR”仍保持

  

吸合,即可判定是该继电器有故障。更换该继电器,系统恢复正常。

  

与检测装置相关的故障

      一 台 瑞 士 产 纵 切 自 动 机 , 控 制 系 统 采 用 西 门 子 8MC 。 启 动 机 床 后 , CRT 出 现
“222”(SERVO LOOP NOTREADY)报警,同时发现 Z

轴直流放大单元上 Fault”红灯亮,初

步判断伺服放大单元有问题。采用 替换法 更换一新伺服放大板后,在空载运行时,机床

工作正常。但加负载工作时,CRT

又出现 222”

报警,伺服单元上 Fault”红灯仍亮,即怀疑

是伺服电动机有故障。该机床伺服电动机与测速发电机做成一体。用万用表测量电动机阻值

正常,测量测速发电机绕组电阻达数百欧,并且随着旋转角度的变化,阻值也发生变化,
可判断是测速机故障。拆开测速机,发现电刷卡阻。小心地将电刷拆下,在细砂纸上打磨几

下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。开机,伺服单元上 Fault”指示灯灭,表示机床

可以正常工作。但工作几天以后,CRT

又出现 104”(位置环路硬件故障)报警,因此可以认

为故障发生在位置反馈环节。用手拨动位置反馈编码器,联结无松动,有损坏感觉。用示波
器测试编码器输出波形,发现有一组脉冲输出幅度太低。更换一编码器,开机后故障消除。 

   一台美国 BRASON 公司清洗机,开机初始化操作中,工作头不能返回基准点,且出现
“E3”报警。检查机械部分正常,可初步判断是编码器故障。将编码器拆开,发现编码盘已变

  

形。更换一新编码器后,故障排除。

   由于编码器与机床的零点密切相关,因此,机床恢复正常后,还必须调整零点。对于此