数控机床维修实例
我厂于 2000 年购进沈阳数控机床厂 CK3263
数控车床。床身为斜床身 ,
配日本 FANUC
OT
系统 ,
转塔选用的是意大利 BARFFADI TOE320(12
工位 )
。使用过程中 , 有时也出现
一些故障 ,
多半是外围电路如接触器、电磁阀、限位开关等。使用情况总的来说比较好。
我厂数控设备较多 ,
有加工中心、数控镜床、数控车床 ,
选配有西门子的 840D
、810D 数控
系统、大森数控系统 等。我们在操作和维修上述数控系统的数控机床时 ,
如查找故障时 ,
只是显示 I/0 “ “ “
的
0 或 1“
状态 ,
查看某些状 态需写人或翻页使用起来不大方便。而
FANUC
数控系统操作方便 ,
编程、对刀、查找故障较为实用。尤其是该 系统配备了 PLC 梯
形图的动态显示功能 ,
可迅速分析机床故障的原因和查找故障点。另外 FANUC 数控系统
还具 有强大的诊断功能 ,
可通过自我诊断机床参数 DGN
上的信息 , 能很具体判断所发生
故障类型 ,
从而采取相应的措施 ,
及时修复机床。以下是笔者应用 FANUC 数控系统功能
在现场维修的实例。
故障现象一 CRT
显示 414#
报警。报警信息为 :
SERVO ALARM:X ---AXIS
DETECTION
SYSTEM ERROR
同时 , 伺服驱动单元的 LED
报警显示码为 [8]
点亮。
故障分析与处理通过查看 FANUC O
系统维修说明书可知 :414#
“
报警为 X 轴的伺服
系统异常 ,
当错误的信息输出至 DGN0720
时 ,
”
伺服系统报警 。根据报警显示内容 , 用机
床自我诊断功能检查机床参数 DGN072
上的信息 ,
发现第 4
“
位为 1”,而正常情况下该
“
位应为 0”
“
。现该位由 0”
“
变为 1”
则为异常电流报警 , 同时伺服驱动单元 LED 报警显示码
为[8]
点亮 ,
也表示该伺服轴过电流报警。检查伺服驱动器模块 , 用万用表测得电源输入端
阻抗只有 6Ω,
低于正常值 ,
因而可判断该轴伺服驱动单元模块损坏。更换后正常。
故障现象二 转塔刀架在换刀过程时出现 2011#
、 2014#
报警。
故障分析与处理查看电气使用说明书可知 :2011#
报警表示转塔有故障 ,2014# 报警指
转塔未卡紧。可能是由于精定位时接近开关未发出信号 ,
电磁铁不能锁紧。利用 FANUC 系
统具有的 PLC
梯形图动态显示功能 ,
发现精定位接近开关 X0021.2
未亮 (
没有接通 ) 。拆
下此开关并检查 , 通断正常。估计是接近开关与感应块的距离不当造成的。调整两者的距
离使它们保持适当的距离 0.8mm,
再查看 X0021.2
信号通断正常 ,
转塔刀架能正常 使用。