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数控机床主轴伺服系统故障检查及维修实例

电子工业的飞速发展,使各种集成度高、性能先进的调速驱动层出不穷,给数控机床的更
新换代提供了有利条件,但对于目前大中型企业还无法将旧数控机床全部改造的现实,
修理旧的驱动系统,仍是维修战线上的一项艰巨任务。下面就谈谈笔者在维修主回路采用
错位选触无环流可逆调速驱动系统的数控卧、立式车床中所遇到的部分故障及处理方法,

 

供同行们参考。

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 故障一

  故障现象:1.8m

  

数控卧车在停车时发出巨大响声,同时车间总电源跳闸。

  检查:(1)车间电工对供电系统进行检查,跳闸的自动空气断路器所在处,因环境潮
湿开关盒内自动跳闸的连杆机构已腐蚀,另外三相触点中有一相触点只有一小部分能接
触。(2)车间供电变压器容量小,超负荷运行。其正常的相电压只有 340V。(3)一只晶闸管已
被烧坏,查看驱动电路,B 相触发脉冲短小,只有正常触发脉冲幅值的四分之一,进一
步查实为 B 相触发电路中的放大管 T3

  

性能不好所致。

  可控硅触发脉冲电路如图 1

  

所示,由于该图原理简单,在此不予说明。

  分析:晶闸管在整流状态下缺相和在逆变状态下缺相结果是不同的。在整流状态下总
是触发电位较高的晶闸管如 SCR1,同时使前一相晶闸管 SCR3 承受反相电压而关断。在
SCR3 的关断期间以反相阻断状态为主。即使后一个晶闸管不触发,而 SCR3 到一定时刻
也会因过零而自动关断。但如果是在停车降速时,即在逆变的情况下(同样也是触发电位
较高的晶闸管导通,并使前一个晶闸管承受反压而关断),这时的晶闸管在关断时有很长
一段时间处于正向阻断状态。这样,若后一个晶闸管不导通,由于电感 L 的放电作用,使
该晶闸管再延续导通一个周期而进入正半周,晶闸管将继续导通下去,同时阻碍后面的
晶闸管导通。于是,晶闸管输出的正向电压与电动机电势迭加产生很大的电流,这时即产
生逆变颠覆,轻则烧坏保险丝,重则烧坏晶闸管。如果车间的电压供电系统正常,没有大
的波动,也许不会烧坏晶闸管。交流电网电压波动大,车间变压器容量小,超负荷运行,
再加之 B 相正组触发脉冲幅值小,及车间供电系统的总开关盒的损坏等综合原因造成了

  

这次故障的发生。
  处理:(1)更换自动空气断路器。(2)更换新的晶闸管。

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 故障二

  故障现象:1.8m

  

卧车在点动时,花盘来回摆动。

  检查:测量驱动控制系统中的±20V 直流稳压电源的纹波为 4V 峰峰值,大大超过了

  

规定的范围。
  分析:在控制系统的放大电路中,高、低通滤波器可以滤掉,如:测速机反馈,电流
反馈,电压反馈中的各次谐波干扰信号,但无法滤除系统本身直流电源电路中的谐波分
量,因它存在于整个系统中,这些谐波进入放大器就会使放大器阻塞,使系统产生各种
不正常的现象。在点动状态下,因电机的转速较低,这些谐波已超过了点动时的电压值,

  

造成了系统的振荡,使主轴花盘来回摆动,而且一旦去除谐波信号,故障马上消失。
  处理:将电压板中的 100MF 和 1000MF 滤波电容换下焊上新电容,并测量纹波只有

  

几个毫伏后将电源板安装好,开机试运行,故障消除。