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数控加工中心故障排除及实例应用

为了充分发挥数控加工中心应有的功效,数控机床的正常运行十分关键的,在数控设备
出现问题,及时排除故障就显得尤为重要。但对于接触加工中心不多的维修员来说,当机
床出现故障时,往往不知从那里下手,延误维修时间。时如果我们能借助于数控系统本身
具有的自诊断功能,将对我们的维修产生很大帮助。同时,作为维修人员当数控机床发生
故障后,首先要向操作者了解故障产生症状,产生在哪道程序及时间,操作方法是否得
当,才能及时发现问题,以免隐患过大,造成损失。其次,要检查按钮、熔断器,接线端
子等元件,在接线时螺钉是否拧紧,航空插头和插座是否拧紧,电路板上的插头是否拧
紧,各拨把开关,操作方式是否正确等。并且根据机械故障较易察觉的特点,当发生机床
过载,过热报警时,应首先检查滑板的镶条是否装过紧,滑板和床身导轨之间摩擦力增
大,从而使电机运转困难,还有滚珠丝杠和托架之间是否同心,如丝杠中滚珠磨损造成
丝杠过紧,也可使电机过载、过热,从而引起电气故障。因此我们在数控机床的正常维修
当中,认真做好以上几个方面的工作,共同配合,可以少走弯路,较快排除故障,减少
数控机床的停机时间,提高数控机床的使用率,使公司生产得以顺利进行,完成生产进
度。

   下面结合自己在数控机床的维修方法及经验,将几例有代表性的故障例子,介绍给大
家供考。

   我公司现有两台北京机床研究所生产的 JCS-018 立式加工中心,其系统是采用日本
FANVC-BESk7M 系统全功能数控机床,7M 系统采用 16 位微处理器控制,伺服驱动单元
为大惯量直流伺服电机,主电机由三相全波可控硅无环流电路驱动,旋转变压器作为位
置检测元件,测速发电机构成速度反馈,该机床在运行中曾发生多次异常报警和异常现
象,我们根据 CRT 显示的报警答号将故障迅速排除,保证了机床的正常运行。

   例 1:故障现象,CRT 显示 05#07#报警

   故障检查与分析:查 FANVC- BESK7M 系统维修手册,05#为紧急停车信号接通,07
#系速度控制单元报警,从维修手册中看,05#报警是由紧急停车造成的,故排除其故
障较为容易,如急停开关是否压上,X、Y、Z 各轴超程限位是否压合,检查均正常,按清
除键,05#消失,07#报警仍存在,抬起手 05#又现。经过分析,认为 07#报警是关键,
由它异常后,而采用紧急停车来加以保护,从而同时出现 05#、07#报警。对于 07#报警,
维修手册中指出:任意一轴的速度控制单位处于报警条件,或电机电源线的接触器断路。
产生该报警,可考虑以下原因:①电机过载。②速度控制的电源变压器过热。③速度控制
电源变压器的电源保险丝断。④速度控制单元的保险丝断。⑤在控制部分电源输入支架上,
接线座的 ZMGIN 和 2 点间的触点开路。⑥在控制部分电源输入支架上,交流 100V 保险丝
(F5)断。⑦连接速度控制单元与控制部分之间的信号电缆断开,或者从插头中脱落。⑧
由于某种其它伺服机构报警,电机电源线上的接触器(MCC)断开。

   分析:逐一检查,先易后难。A 项:用表查热元件元异常,并且是在开 NC 后,X 轴、Y
轴、Z 轴,刀库各轴未移动而产生 05#、07#报警,故 A 项否。B 项:用手摸变压器,不过
热,用万用表查 OH1、OH2 正常,检查 C、D、F 中的保险,未断。E 项:用万用表查接线调
的 ZMGIN 和 2 之间的触点,结果通,正常。故矛盾集中在 G、H 上,用万用表电阻挡检查,
发现 Y 轴速度控制单元板有异常。因为电机有一过热保护,在此电气接线中是各轴相互串