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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法及实例应用

1

 

.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障

 故障实例:FANUC 一 BESK 伺服驱动板十 15V

 

负载软击穿烧保险丝。

    我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数字表测得十 15V

“ ”

对 地 电阻,正常板为 1.3KΩ 故障板为 300Ω。因为通电好烧保险丝,根本无法通电检

 

查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。

    但是,由于该伺服板的十 15V 电源与其负载(24 只集成元件)的印刷电路成放射型结
构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件多且为直接焊装,也不可能
逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。
处理这种既不能做电路切割分离或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对
法检查很方便。诊断检查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十 15V 端与各集成
元件的有关管脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理
以上故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集成
块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到 Q7 时,发现
其 3

   

脚( + 15V)对 14 脚(输出)电阻为 150Ω(正常为 6KΩ ,怀疑 Q7(LM339)有问

题,更换 Q7 后,伺服板恢复正常,说明 Q7 管脚间阻值异常系内部软击穿,从而引起电

 

源短路。

    2. 

 

快速过程的分步模拟法

    有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程,只有零
点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般仪表进行故障跟踪
检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一 5V 型直流可控硅主驱动停车时间太

 

长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。

    经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5 主驱动器制动电路。该制动控制逻辑复
杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法测量,所以我们
采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下:
  (1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3

 

)再次换桥,电路复原。

    为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上过程细分
为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路信号,对照电路
逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 1 变 0

)时,发现 a 后

” “

移 和 积分停止 均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,据此查对电路,很快找出 A2
板中与非门 Dl06(型号:FZHI01

 

)有问题,更换后,故障排除。

    3.CT4 一 OS3

 

型查频器的一例特殊故障

    CT4 一 os3 型变频器常用于 YBM90 和 MK5oo 加工中心的刀库驱动。在维修中,我们多
次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有 60 至 2ooV(正常为
400v)

 

。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。