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球磨机电机控制
的改进
的改进
张玉梅
哈尔滨水泥厂 # $%&&%& ’
我厂服务公司有 !!( ) * +, 球磨机 $ 台,装球量为 -+.,
粉磨 )!%/普通硅酸盐水泥。该磨机用 012$-" 3 " 456 -"&57
绕线型异步电机拖动。控制采用 89: 3 )&& ; 456 高压真空接
触器,转子回路接频敏变阻器 <= 降压起动运行。原控制故障
率高,经过不断改进后的效果非常好。
$( 高压真空接触器绕组烧损故障及解决方法
球磨机电机控制采用真空接触器替代了 >?$& 3 $& 型油
断路器。89: 型高压真空接触器适用于供远、近距离频繁操纵
电动机,与各种保护电器配合,组成电动机综合起动器。89:
真空接触器的工作原理是通电后,道先起动绕组得电,衔铁带
动方轴转动一个角度,真空开关启动导杆带动触头向上运动
与静触头接合,当衔铁完全关合后,常闭辅助触头分断,将吸
持绕组串接到回路中,使衔铁处于关合位置;分闸时,线圈断
电,反力弹簧顶开衔铁,转动轴转过一个角度,带动开关管的
动端向下移动,拉开触头。该设备无油、无污染、体积小、重量
轻、寿命长。开关本体不用检修,节省了油开关检修用的工时
及材料。但使用一段时间后,真空接触器绕组烧损的情况却时
的发生。
绕组烧损原因有以下几种情况:#$ ’ 用户操作电源电压过
高,运行时长期超出了绕组设计时给定的电压值。 #! ’ 由于电
磁线的漆皮人为或自身破损,使匝间绝缘破坏,造成匝间短
路,烧损绕组。#- ’ 由于辅助触头质量不过关,或与真空接触器
整机组合不匹配,造成工作一段时间后,吸持绕组串不进回
路,造成大电流吸持,温升过高,烧损绕组。据调查,"&@ 以上
绕组是由于第三个原因而绕损的。
我们在现有真空接触器上安装熔断器作为控制绕组的过
载发热及短路保护。熔断器熔体在通过正常电流时不被熔断,
而在电流过载或短路时即被熔断。熔体在通过电流时所产生
的热量与溶体本身电阻、电流的平方和电流通过的时间成正
比,电流越大,熔断时间越短。应用熔断器的这种反时即安秒
保护特性,真空接触器在故障情况下即假定吸持绕组因辅助
触头故障没投入,使起动绕阻中、长期通过大电流,熔断器在
规定时间内将线路切断,保护绕组不被烧损。
!( 控制回路操作使用及改进
该设备安装结束后,试车时由于球磨机筒体内钢球和熟
料较少,起动未遇到麻烦。当钢球和熟料增到正常生产状况,
再开机定子电流降不下来,<= 短接后真空接触器即跳闸。
据现场分析,此时球磨机已达到满载水平,起动失败的原
因为磨机阻转矩增大,电机的起动转矩不足。因此,我们将频
敏变阻器的 A 形接法改为,形接法 #如图 $ ’ 。增大了电机的
起动电流和起动
转矩,为了保证
定子回路不发生
过 大 电 流 冲 击 ,
这时调整时间断
电 器 的 延 时 范
围,由 $&> 增到
$4>。再次起动成
功。投入生产,运
行正常。因球磨
机起动负载不是
常断,故在投产
前频敏变阻器一
定要在起动负载
达到满载水平的
条件下调试合格。另外,发生起动困难时,一定要分析原因,不
能强行多次起动。
-( 改进断电器系统,保护电机安全
我厂 $BBB 年 ) 月曾发生过一起电气事故。在连续多次起
动该设备 #违板操作规程’,频敏变阻器,抽头引线连接处过热烧
断一根引线使电机转子开路,力矩骤然下降,电机出现堵转,定
子电流骤增,并发出异常声音,高压电机定子绕组局部烧损。
该事故发生后,我们一方面严格要求执行操作规程,另一
方面认真分析了控制回路,发现其缺陷并改进。在原控制回路
内增加 $ 台时间断电器 9C 和 $ 台是间断电器 D0# 如图 ! ’ 。
未加 9C 和 D0 前,高压开关合闸送电,进行起动时,频敏
变阻器如不能及时切换和短接,必然造成频敏变阻器长时间
串入转子回路而发热烧坏;或因转子回路开路等故障,频敏短
路接触器 9E 不能短接造成电机烧损。现在当规定时间内设
备没有完成,则 9C 和 D0 动作,使中间断电器 C 失电,常闭触
图 $ 2 3 真空接触器 9E 3 交流接触器
<= 3 频敏变阻器
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