RG - 150
系列数控折弯机液压系统改进
郭海波
(
中南大学机电学院
,
长沙
410083)
摘要
:
本文介绍了
RG - 150
系列数控折弯机液压系统的工作过程
,
提出了采用数控变量泵的改进方案 。
关键词
:
折弯机
;
数控变量泵
中图分类号
: TH137
文献标识码
: B
文章编号
: 1001 - 3881 (2001) 5 - 137 - 2
0
前言
RG- 150
系列数控折弯机是一种金属板料冷加工
成型机
,
床身采用整体焊接结构
,
立板的板材较厚
,
因此具 有 足 够 的 强 度 和 刚 度
,
其 最 大 工 作 压 力 为
1470kN ,
最大压制长度为
3300mm ,
最大压制速度为
25mm/ s ,
被加工工件要求放在工作台中心位置
,
以免
工作台受力不平衡 。对于批量多弯零件的加工
,
首先
只须手动试弯其中一个零件
,
存储好每道折弯滑块的
位置
,
其余工件每道折弯时
,
滑块自动返回原位
,
除
试弯工件外
,
一个多弯工件能在一分钟左右甚至若干
秒内完全成型 。
1
原液压系统简介
RG - 150
系列数控折弯机为液压驱动式
(
装有凸
模的上横梁与床身固定在一起
,
装有凹模的下横梁为
滑块
) ,
下横梁上下运动靠四油缸驱动
,
四油缸对称配
置
,
采用扇形轮机构同步
,
具体结构如图
1
。
图
1
折弯机液压系统如图
2
所示
,
工作过程主要可分
为四个阶段
:
图
2
(1)
快速进给阶段
操作人员踏下脚踏板
,
脚踏阀
4
被关闭
,
同时组
合阀中的两电磁阀通电
,
液压油流入主液压缸
,
推动
工作台快速升起
,
工作台拉着其它三个辅缸的柱塞上
升
,
油箱给三个辅缸补油 。
(2)
变速靠模阶段
当工作台上升到一定位置时
,
即工件与凸模相距
5
~
10mm
时
,
推动变速手柄使电磁换向阀
10
接通
,
滑
阀
11
打开
,
工作台上升速度变慢 。
(3)
压制阶段
当上模与工件接触后
,
系统压力升高
,
四个液压
缸在溢流阀
7
调定的压力下开始冲压工件
,
连续运行
时
,
冲程由控制组合阀中的两电磁阀的开启来决定
,
点动或单次运行时
,
冲程由脚踏阀决定 。
(4)
快速回退阶段
组合阀或脚踏阀卸荷
,
三个辅缸在工作台重力作
用下
,
通过滑阀
11
直接卸荷
,
主液压缸中的液压油通
过组合阀或脚踏阀回油箱 。
在系统整个工作过程中
,
下限位置阀可缩短工作
行程
,
上限位置阀起过载保护作用
,
压力可由溢流阀
控制
,
工作台快速进给速度为靠模及压制速度的
4
倍
,
速度主要由变量柱塞泵手动调定 。对于批量多弯零件
的加工
,
可设定好工件与凸模的间距
,
省去快速进给
阶段
,
实现连续加工 。
2
原系统使用时出现的问题
RG- 150
系列数控折弯机主要用于批量多弯零件
的加工
,
如果液压系统中变量柱塞泵的流量调节不合
理
,
快速进给 、靠模及压制速度或大或小
,
工人将操
作不方便
,
同时床身可能承受周期性的冲击载荷而产
生明显的噪声和震动
,
严重影响折弯机的效率 、精度
和寿命 。
3
改进方案
在原液压系统不变的基础上
,
将变量柱塞泵改为
开环控制的数控变量泵
,
数控变量泵结构如图
3
所示
,
泵的的流量调节以步进电机作为执行元件
,
通过螺旋
副将角位移变为直线位移
,
驱动泵的伺服阀芯
,
调节
斜盘的摆角而改变泵的排量
,
其中泵的参数与原变量
柱塞泵参数保持不变
,
其主要参数如表所示
,
根据
DCY14 - B
变量柱塞泵变量机构最大转矩
,
确定选用
75BF003
反应式步进电机
,
功能程序见图
4 ,
主要完成
步进电机的转向 、步距 、速度 、启停控制 。为保证电
・
7
3
1
・
《机床与液压》
2001
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