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生化法处理油脂化工废水

    某油脂化工厂以动植物油、废甘油等为原料生产各类硬脂酸、甘油、油酸等产品,废水发
黑,COD

cr

,,BOD

5

 

浓度高,呈酸性。  目前国内成功治理该类废水的范例较少,在实验室实验的基础

上,应用厌氧折流反应器 序批式活性污泥工艺(简称 ABR—SBR 法)对该废水进行治理,经过一年多
的调试和运行,出水水质稳定,可达到国家一级排放标准(CB8978—96)

 

,设备运行稳定。

废水处理设计

  该厂废水主要来自酸化、水解、清洗等工艺,废水中主要含有动植物油、各类硬脂酸、油酸、无机酸等。
  设计水量为重 50m

3

/d,.废水经处理后应达到国家一级排放标准(CB8978—96),进出水水质

情况见表 1。

 

表 1  

  进水水质表

水质类型 ρ(BOD

cr

/
(mg·L

-1

)

ρ(COD

cr

/
(mg·L

-1

)

ρ(SS)/
(mg·L

-1

)

ρ(NH

3

-

N)/
(mg·L

-1

)

PH

ρ(动植物油)/
(mg·L

-1

)

设计进水 3000

5000

800

80

2-4 ≤120

处理出水 ≤20

≤100

≤70

≤15

6-9 ≤10

1.1 废水处理工艺
  该工程采用生物法为主体处理工艺,以隔油池,沉淀池为预处理工艺。污泥定期排入污泥池,干化
后外运。工艺流程见图 1。

1.2 主要构筑物及设备
1.2.1 隔油池
  采用平流隔油池,水力停留时间 2h。浮油进行回收。平面尺寸 2.0m×3.0m,有效水深 3.0m。
1.2.2 调节池
  调节池停留时间为 14h。平面尺寸 6.0m×4.0m,有效水深 3.2m。
1.2.3 斜管沉淀池
  沉淀池前端为旋流反应区,混凝区,后段为斜管沉淀区。反应区利用提升水泵的冲力,在反应区内
形成旋流,使石灰乳与废水充分反应,Ca(OH)

2

既可作为一种很好的混凝剂,使废水中的胶体物质发生

电中和形成絮体,从而使绝大部分有机物沉淀下来,形成明显的固液分离,又可提高废水的 pH 值,同
时又可降低废水中的 SO

4

2-

的浓度,有利于后续厌氧水解处理。沉淀区采用斜管沉淀,表面负荷为 1.1m

3

/m

2

,总停留时间为 2.8h。平面尺寸为 5.0m×2.0m,有效水深 3.5m。

1.2.4 ABR 反应器
  厌氧折流板反应器(Anaerobic Baffled Reactor,简称 ABR)。水力总停留时间为 6h,取水解反应
段。上升区流速 2.5 m/h,下行区流速 13.3 m/h,容积负荷为 5.5 kg/(m

3

·d)。利用酸化水解菌将

油脂水解成甘油、脂肪酸等易被微生物降解的可溶性物质,提高 SBR 反应池进水的可生化性,降低后续
SBR 反应池的有机负荷,缩短 SBR 反应时间。平面尺寸 2.0m×7.0m,有效水深 3.5m。