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冷轧电镀锌废水处理

1 废水来源及水质 

  电镀锌机组生产工艺中,为提高产品质量,对生产工艺进行了改进,导致大量的 Zn

2+

随废水排出,

从而使酸碱废水处理系统中排放水 Zn

2+

超标 排放标准为

?

4 mg/L,平均为 14.26~9.71mg/L,造成

月缴排污费 20~30 万元;另一方面造成了资源浪费。引起排水锌含量超标的废水主要来自机组中的溶

锌坑和废水坑,水质变化无规律,其成份详见表 1  

表 1 冷轧含锌废水水质

内容

数值

含锌浓度/(mg·L

-1

)

≤800

pH

1~5

SO

4

2-

/(mg·L

-1

)

≤23000

TFe/(mg·L

-1

)

≤50

游离酸/(mg·L

-1

)

≤450

 

  因此有必要在加强工艺控制管理的同时,对冷轧含锌废水进行治理,同时设法对锌进行回收利用。

2

 中和 薄膜过滤工艺的确定

  某冷轧厂电镀含锌废水处理,受总图布置的局限,最大可利用面积为 600m

2

,由于处理水量较大,

若采用中和 沉淀法,占地面积需 800 m

2

以上。经比较并考虑到宝钢实际生产过程中现代化技术水平、

现场总图布置及技术经济指标选择采用了中和 过滤法,使占地面积降至 400 m

2

。虽然中和 过滤法

的单元技术是成熟的,但作为大型工业的整体废水处理系统,尚不多见。设计方案中采用先进的膜分离

技术即薄膜液体过滤器,国内尚无应用于处理电镀含锌废水的先例。为慎重起见,先进行了必要的模拟

 

试验,探索运行条件,如滤前废水的pH、滤脱精度、滤速,以确定合适的设计参数。

2.1 设计参数

  废水处理量:120~150 m

3

/h

  废水水质:详见表 1

  中和反应 pH 控制值:8.5~9.0

  石灰乳制备能力:20 m

3

/h

  石灰乳浓度:8%~10  

% Ca(OH)

2

  压缩空气用量:35 m

3

/min,压力为 0.2 MPa