冷轧电镀锌废水处理
1 废水来源及水质
电镀锌机组生产工艺中,为提高产品质量,对生产工艺进行了改进,导致大量的 Zn
2+
随废水排出,
从而使酸碱废水处理系统中排放水 Zn
2+
≤
超标 排放标准为
?
4 mg/L,平均为 14.26~9.71mg/L,造成
月缴排污费 20~30 万元;另一方面造成了资源浪费。引起排水锌含量超标的废水主要来自机组中的溶
锌坑和废水坑,水质变化无规律,其成份详见表 1
。
表 1 冷轧含锌废水水质
内容
数值
含锌浓度/(mg·L
-1
)
≤800
pH
1~5
SO
4
2-
/(mg·L
-1
)
≤23000
TFe/(mg·L
-1
)
≤50
游离酸/(mg·L
-1
)
≤450
因此有必要在加强工艺控制管理的同时,对冷轧含锌废水进行治理,同时设法对锌进行回收利用。
2
—
中和 薄膜过滤工艺的确定
某冷轧厂电镀含锌废水处理,受总图布置的局限,最大可利用面积为 600m
2
,由于处理水量较大,
—
若采用中和 沉淀法,占地面积需 800 m
2
以上。经比较并考虑到宝钢实际生产过程中现代化技术水平、
—
现场总图布置及技术经济指标选择采用了中和 过滤法,使占地面积降至 400 m
2
—
。虽然中和 过滤法
的单元技术是成熟的,但作为大型工业的整体废水处理系统,尚不多见。设计方案中采用先进的膜分离
技术即薄膜液体过滤器,国内尚无应用于处理电镀含锌废水的先例。为慎重起见,先进行了必要的模拟
试验,探索运行条件,如滤前废水的pH、滤脱精度、滤速,以确定合适的设计参数。
2.1 设计参数
废水处理量:120~150 m
3
/h
废水水质:详见表 1
中和反应 pH 控制值:8.5~9.0
石灰乳制备能力:20 m
3
/h
石灰乳浓度:8%~10
% Ca(OH)
2
压缩空气用量:35 m
3
/min,压力为 0.2 MPa