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300MW 机组锅炉给水泵电机振动故障原因分析

摘要:针对某台 300MW 锅炉给水泵电动机振动故障,进行现场测量试验、数据分析与故
障诊断,通过检查得以证实设备故障振动原因,对电动机鼠笼断条影响设备振动的故障
机理进行简要分析。
  1 前言
  某发电公司一台 300MW 机组的锅炉给水泵,系沈阳水泵厂生产的 CHTC 516S-2 型
泵,流量:573m3/h,扬程:2260m,额定最高转速:5600r/min,配哈尔滨电机厂生产的
YKS710-4 型异步电动机,额定功率:5500KW,额定电压:6000V,额定电流:631A,
额定转速:1491r/min,设备允许振动小于 80mm。该给水泵组由给水泵、耦合器、电动机、
前置泵联成轴系,具有转速与流量可调功能。
  该电动机自 2007 年 11 月 2 日运行中轴承振动突然增大后,虽经多次从机械方面:检
查对轮连接中心、轴瓦、端盖支承刚度进行调整处理,电动机振动仍然超标。
  2 设备振动特点
  2.1 试验工况
  2.1.1 给水泵电动机单转试验:电动机电流:180A,电动机为定速 1498 r/min。
  2.1.2 给水泵变转速(负荷)试验工况。
2.2 设备振动概况
  2.2.1 单转电动机最大振动 15m,测量振动数据见表 2。
  2.2.2 振动最大的测点在电动机两端轴承,相邻的设备耦合器和前置泵轴承振动均在
30m 以下;
 2.2.3 电动机基础振动始终很小(10m 左右)。
  2.2.4 在给水泵转速升到 5050r/min 工况时,电动机振动显著增大,电动机内部出现
周期性异音,异音周期与振动波动周期同步。
  2.2.5 现场记录表明,随着运行时间增长,电动机启动电流逐渐增大。
2.3 振动频谱分析和相位特征
  2.3.1 电动机两端轴承振动以基频为主,水平方向振动存在一定量的 2X 分量。以泵
转速 5050r/min 工况下耦合器端轴承振动为例:Σ:110~125m ,1X:44~70m ,2X:
30m,垂直方向振动几乎没有倍频振动分量。
  2.3.2 轴承振动幅值和相位不稳定,有较大波动量。特别是基频振幅,最大波动幅值
47~90m;最大相位波动量 44°~153°。
  2.3.3 随着给水泵转速增加电动机耦合器端轴承振动相位变化很大,垂直振动由
52m/214°变至 92m/50°;水平振动从 23m /140°变至 88m/0°。
  2.3.4 给水泵转速升、降转速至 4500r/min 工况下,振动存在较大差别,以前置泵端
轴承振动为例:升速时 42~55m/23°,降速时 55~67m/84°。
  3 振动原因分析
  3.1 查现场记录发现在电动机振动增大时,相邻的设备耦合器和前置泵振动始终很
小,可以确定为电动机自身的设备缺陷;
  3.2 电动机基础振动不大,而且基本稳定,可以排除电动机支承因素影响振动;
  3.3 电动机定子本体振幅小于轴承振幅,定子最大振幅不超过 30m,振动成分以基
频为主,可以排除电动机定子因素;