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A/O 工艺处理己内酰胺生产废水及运行控制

              1 废水水量水质
        ① 废水水量水质。
        ② 设计水量水质。根据表 1 的水量水质情况进行加权平均,考虑不均匀系数之耐冲击
水 量 的 要 求 。 设 计 水 量 为

250m3/h ; 设 计 水 质 为

ρ(CODcr)ρ2000mg/L,ρ(BOD5

) 1200mg/L,ρ(NH3-N ≤

) 200mg/L。

        ③ 处理后的水质要求。ρ(CODcr

) 100mg/L,ρ(BOD5 ≤

) 30mg/L,ρ(NH3-

N

) 15mg/L,ρ(SS ≤

) 70mg/L。

        2 废水处理工艺
        2.1 处理方法的确定
        己内酷胺生产废水以有机物为主,主要来源于环己酮、己内酚胺、羟胺、硫铰等车间的
工艺废液、废碱液、冲洗、清洗废液及油相水相排出物。空要污染物为环己酮、环己醇、环己
烷、苯、甲苯、己内酷胺、石油类、硫酸盐、氨氮等。废水的排放具有很强的不均匀性。为了处
理好己内酰胺生产废水,设计提出了两个处理方案。方案一是将环己烷氧化与环己酮肟化
两套装置排出的高质量浓度有机废水(ρ(CODcr ≤

) 2400mg/L,pH

值 4)首先进行厌

氧处理,然后与其它废水进行混合,再进行缺氧-好氧(A/O 法)处理。方案二是全部废
水混合后用 A/O 法处理。A/O 工艺用于城市污水及某些工业废水处理生物脱氮效果较
好。但应用于己内酰胺生产废水处理,国内尚无实例。经试验方案一的结果表明,高浓度
有机废水 pH 值较低,必须投加大量的碱进行中和,并加水稀释后才有明显效果,这使得
厌氧池体积很大,基建投资高。方案二的结果表明,能同时达到降解水中有机物及脱氮的
目的,处理效果好,运行稳定,在技术和经济上明显优于方案一,出水水质完全可以达
到排放标准。因此,设计选用方案二。
        2.2 处理工艺流程
        废物水处理工艺流程见图 1。
        2.3 主要设计参数
        ① 污泥负荷:
        Fw=0.2-0.25kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d);
        ② 缺氧池的硝化负荷:
        FNH3=0.08-0.10kg[NH3-N]/(kg[MLSS]·d);
        ③ 缺氧池的脱硝负荷:
        FNOx-1=0.12-0.14[NOx--N]/(kg[MLSS]·d);
        2.4 主要构筑物和设备
        ① 匀质调节池:矩形钢混结构,共 2 间,每间池子结构尺寸 20m×20m×6.5m,有效容
积 5000m3。池底布有穿孔管,以利于搅拌混合。
        ② 缺氧池:矩形钢混结构,共 2 间。每间池子结构尺寸 18m×14m×5.3m,有效容积
2600m3。设潜水搅拌器 4 台,控制溶解氧 0.2~0.5mg/L。
        ③ 预曝气池:矩形钢混结构,共 2 座。其中一座池子分 2 间,每间池子结构尺寸
30m×14m×5.3m,有效容积 2600m3。池底设有双螺旋曝气器。另一座分 3 间,每间尺寸为
21.25m×15m×5.2m,有效容积 5000m3。池底布有曝气软管。
        ④ 一段曝气池:短形钢混结构,共 6 间。每间池子结构尺寸 30m×15m×4.05m,有效
容积 6000m3。池底布有中微孔曝气器和少量旋混曝气器。一段曝气池 CODcr 容积负荷
1.8kg/(m3·d),污泥质量浓度 3.5~4.5g/L,溶解氧 2~3mg/L,混合液回流比 100%
回流到缺氧池,进水 CODcr 质量浓度 1800mg/L 左右,CODcr 去除率 80%~86%。
        ⑤ 沉淀池:二沉池和终沉池各 2 座。中心进水,周边出水的辐流式沉淀池,二沉池直