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厌氧-接触氧化-稳定塘工艺处理化工制药废水

 某精细化工有限公司,是生产医药中间产品的化工制药企业,主要产品为长春花碱。日
排水量 20 m3,水中主要污染物为蛋白质、纤维素、木糖醇、有机酸和有机氯化物等。COD
高达 10 000 mg/L 以上,BOD/COD 为 0.35 左右。
  企业经过科技攻关充分利用当地有利的地理、气候等自然条件,采用厌氧*.接触氧化
*.稳定塘工艺处理生产废水,驯化特效优势菌种,取得了 COD 去除率高达 99.7%的效果。
  1 工艺流程的确定

  化工制药废水有机物含量高,且含有有机氯化物,对好氧微生物有毒性,所以在自

然条件下很难降解,对环境污染严重。经过驯化的厌氧微生物可以破坏有机氯的长链结构
使之断链形成较小分子物质进而被生化降解。据此原理,该企业结合厂区现有坑塘的有利
条件,选择了两段厌氧做预处理、两级接触氧化做主工艺处理、三级稳定塘作后序处理的

工艺。

  2 构筑物设计参数与功效
  (1)调节池。地下钢砼结构。尺寸为 4 m×3 m×4 m。功能是均衡水质水量。
  (2)厌氧池。半地下钢砼结构。采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)。该反应器的特点
是污泥床污泥浓度高、活性大。废水从底部均质布水器进入,首先通过污泥床与厌氧微生
物充分接触反应,使废水中有机物被降解。
 本工程由于废水较难生化且有毒性,设计中考虑当地年平均气温较高(22~24  )

,常

温运行,采用了较长的水力停留时间(HRT)为 8 d,运行结果表明设计满足了工艺要求。
  (3)生物接触氧化组合池。半地下钢砼结构。生物接触氧化技术集活性污泥的高污泥活
性和生物膜法的高污泥负荷的优势于一体,具有容积负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、
工艺运行稳定、管理方便的优点。本工程采用两段法工艺,目的在于驯化不同阶段的优势
菌种提高生化效果和抗冲击能力。一氧池 HRT 为 15 h,沉淀池 HRT 为 7 h,二氧池 HRT
为 16 h。总水气比为 1:16。填料为固体炉渣填料。
  (4)三级稳定塘。一级塘为原塘改造 HRT 为 60 d,平均水深 2 m;二级塘为原塘改造
HRT 为? 33 d?,平均水深 2 m;三级塘为新建塘 HRT 为 60 d,平均水深 2 m。
  稳定塘是古老的污水处理方法之一,在适当条件下有奇特功效。其净水机理为菌藻共
生、共存、协同工作;生化作用、光合作用相互促进。藻类光合作用产生氧气、促进好氧微生
物对有机物的氧化降解,通过微生物的捕食、日光紫外线的照射、抗菌素的杀灭、pH 的变
化,有效地去除污水中的病菌、病毒和寄生虫卵。这些是稳定塘的特有功能。稳定塘不仅能
去除有机物,好氧、缺氧、厌氧三种状态交替运行功能,还具有除磷脱氮功能。多级塘串联
使用有利于优化菌藻共生系统,提高有机物的降解功效。
  3 运行效果分析
  运行效果的监测委托有关环保部门进行,于 2001 年 12 月 5 日、6 日连续监测 2 天,
每天采样 3 次,其 6 次样的平均值和各级处理设施的处理效果见表 1。

表 1 监测结果

项目

pH

COD 
(mg/L)

COD 去除率
(%)

SS 
(mg/L)

SS 去除率
(%)

车间出口

6.51

10082

 

309

 

调节池出水

6.75

8957

11

241

22

厌氧池出水

7.41

1080

88

126

48

接触氧化池出

6.82

432

60

112

10

稳定塘排放水

7.36

25

94

33

70

总去除效果

 

 

99.7

 

89