厌氧-接触氧化-稳定塘工艺处理化工制药废水
某精细化工有限公司,是生产医药中间产品的化工制药企业,主要产品为长春花碱。日
排水量 20 m3,水中主要污染物为蛋白质、纤维素、木糖醇、有机酸和有机氯化物等。COD
高达 10 000 mg/L 以上,BOD/COD 为 0.35 左右。
企业经过科技攻关充分利用当地有利的地理、气候等自然条件,采用厌氧*.接触氧化
*.稳定塘工艺处理生产废水,驯化特效优势菌种,取得了 COD 去除率高达 99.7%的效果。
1 工艺流程的确定
化工制药废水有机物含量高,且含有有机氯化物,对好氧微生物有毒性,所以在自
然条件下很难降解,对环境污染严重。经过驯化的厌氧微生物可以破坏有机氯的长链结构
使之断链形成较小分子物质进而被生化降解。据此原理,该企业结合厂区现有坑塘的有利
条件,选择了两段厌氧做预处理、两级接触氧化做主工艺处理、三级稳定塘作后序处理的
工艺。
2 构筑物设计参数与功效
(1)调节池。地下钢砼结构。尺寸为 4 m×3 m×4 m。功能是均衡水质水量。
(2)厌氧池。半地下钢砼结构。采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)。该反应器的特点
是污泥床污泥浓度高、活性大。废水从底部均质布水器进入,首先通过污泥床与厌氧微生
物充分接触反应,使废水中有机物被降解。
本工程由于废水较难生化且有毒性,设计中考虑当地年平均气温较高(22~24 )
℃
,常
温运行,采用了较长的水力停留时间(HRT)为 8 d,运行结果表明设计满足了工艺要求。
(3)生物接触氧化组合池。半地下钢砼结构。生物接触氧化技术集活性污泥的高污泥活
性和生物膜法的高污泥负荷的优势于一体,具有容积负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、
工艺运行稳定、管理方便的优点。本工程采用两段法工艺,目的在于驯化不同阶段的优势
菌种提高生化效果和抗冲击能力。一氧池 HRT 为 15 h,沉淀池 HRT 为 7 h,二氧池 HRT
为 16 h。总水气比为 1:16。填料为固体炉渣填料。
(4)三级稳定塘。一级塘为原塘改造 HRT 为 60 d,平均水深 2 m;二级塘为原塘改造
HRT 为? 33 d?,平均水深 2 m;三级塘为新建塘 HRT 为 60 d,平均水深 2 m。
稳定塘是古老的污水处理方法之一,在适当条件下有奇特功效。其净水机理为菌藻共
生、共存、协同工作;生化作用、光合作用相互促进。藻类光合作用产生氧气、促进好氧微生
物对有机物的氧化降解,通过微生物的捕食、日光紫外线的照射、抗菌素的杀灭、pH 的变
化,有效地去除污水中的病菌、病毒和寄生虫卵。这些是稳定塘的特有功能。稳定塘不仅能
去除有机物,好氧、缺氧、厌氧三种状态交替运行功能,还具有除磷脱氮功能。多级塘串联
使用有利于优化菌藻共生系统,提高有机物的降解功效。
3 运行效果分析
运行效果的监测委托有关环保部门进行,于 2001 年 12 月 5 日、6 日连续监测 2 天,
每天采样 3 次,其 6 次样的平均值和各级处理设施的处理效果见表 1。
表 1 监测结果
项目
pH
COD
(mg/L)
COD 去除率
(%)
SS
(mg/L)
SS 去除率
(%)
车间出口
6.51
10082
309
调节池出水
6.75
8957
11
241
22
厌氧池出水
7.41
1080
88
126
48
接触氧化池出
水
6.82
432
60
112
10
稳定塘排放水
7.36
25
94
33
70
总去除效果
99.7
89