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浅谈开窗侧钻定向井开窗及定向过程中的技术难点

  摘要:青海油田已经进入开发的中后期,很多老井由于套损、井下事故等原因不能正
常生产,应用小井眼开窗侧钻技术是恢复产能,提高原油产量的重要途径之一,目前本油
田已经开始推广应用。随着侧钻定向施工难度的不断增大,施工队伍在开窗侧钻过程中遇
到一些技术难点,而这些难点恰恰是制约小井眼侧钻技术成熟与否的关键,针对出现的问

 

题油田单位提出了解决方案,通过现场的实践,在侧钻施工中取得了较好效果。

 

  关键词:开窗侧钻;定向井开窗;磁干扰

 

  中图分类号: TE921 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)09-0071-02 
  目前小井眼开窗侧钻定向技术在青海油田已日趋成熟,仅 2011 年就完成了 15 口开
窗侧钻定向井的施工,创造了青海油田的侧钻定向井的历史新高。由于工作量的增加,侧
钻技术经验还很欠缺,在施工中出现的各类问题亦明显增多,本文根据现场施工中出现的
问题进行分析和总结,并制定了行之有效的技术措施,不但解决了现场实际问题、缩短了

 

施工周期,也为今后侧钻施工积累了一定的经验。

 

  一、套管开窗过程中遇到的技术问题及解决方法
  跃 3173

 

井开窗过程中出现钻不动,长时间无进尺现象。

  原因分析:这种现象通常出现在开窗进尺 3m 以前,表现为高钻压高转速也长时间无
进尺,甚至在高转速时停转盘无倒车。开窗初始阶段磨铣时铁屑返出量多,而开窗钻时较
快的话,来不及返出的铁屑经铣锥反复挤压,会在井底形成铁屑床,导致铣锥局部磨损大

 

或包住铣锥头,使铣锥接触不到套管壁,从而造成铣锥无法继续磨铣、无进尺的问题。
  解决办法:起钻换入新铣锥,轻压慢转,持续较长时间磨铣,待有进尺后再逐渐加大
钻压,如长时间还是没有进尺,则需使用外形特征比较明显的铣锥,这种铣锥比较容易破
坏井底的铁屑床。需要注意的问题:铣锥开窗过程中,前 3m 必须严格控制钻时,不能盲
目的加钻压,前 3m 钻时必须大于 6

 

小时,要确保证开出的窗口平滑。

 

  二、侧钻定向过程中遇到的技术问题及解决方法
  (一)跃 3173

 

斜井打完领眼后,在裸眼内测斜时磁干扰大,无法测出准确方位

  按照常规做法,铣锥开窗的长度只需要斜向器斜面长度+铣锥长度,再下入三牙轮钻
头,使用常规钻具打 30m 领眼,目的就是避开测斜时原井套管的磁干扰,然后再下入
PDC 钻头及单弯螺杆。如果不准备使用牙轮钻头打领眼的话,铣锥开窗长度需在原有开窗
长度的基础上再加 3m,同时下入螺杆及 PDC 钻头打钻时,必须加大钻压钻进 30m 以后

 

才能开始定向。
  磁干扰的原因分析:出窗后钻压低、井斜小,容易导致钻具沿下部老井套管外环空钻
进,无法离开环空的水泥层向地层钻进,从而导致钻头碰套管或离套管太近,造成磁干扰

 

大无法测出准确方位。
  解决办法:加大钻压钻进 30m 后测斜,如发现井斜未增或磁干扰还是比较大的话,

 

建议采用裸眼侧钻的方式。
  (二)跃 1134

 

斜井侧钻过程中托压严重

  原因分析:(1)泥浆性能不太好、粘度高、固相含量高,钻遇造浆严重的泥岩层,易
粘吸,引起托压;(2

 

)井眼轨迹不太好,易引起托压。

  预防措施:定向过程中需严格控制狗腿度,每定向 2 个钻杆单根,必须至少复合钻进
2 个钻杆单根才能继续定向,保持井眼轨迹的平滑,能减少下部定向或扭方位时出现的托

 

压现象。
  解决办法:采取短起下钻、拉井壁、修正井眼、划眼或倒划眼,在泥浆中加润滑剂,适

 

当增加加重钻杆或钻铤数量,从而增加钻具重量等方法处理定向钻进时的托压。