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变频器使用中应注意的问题

变频器使用中应注意的问题

 在变频器的使用中,由于对变频器的选型及使用不当,往往会

引起变频器不能正常运行、甚至引发设备故障,导致生产中断,带来不必要的经济损失。本
文以富士

FRNP7/G7 变频器为例,讲述变频器使用应注意的几个问题。 

1 选型 
一台喂料油隔泵采用变频控制,电机型号为

JR127_10、115kW,Ue=380V,Ie=231A,使用

FRNll0P7-4EX 变频器。运行中发现有时虽然给定频率高,但实际频率调不上去、变频器跳闸
频繁,故障指示为

“OLl”,即变频器过载。经检查,变频器的额定电流为 210A,而油隔泵电

机在高下料量时运行电流在

220A 左右波动,驱动转矩达到极限设定,使频率不能上调,

运行电流大于变频器额定电流,变频器过流跳停。分析认为其原因是变频器容量选择偏小。

 

变频器的选型应满足以下条件:

 

(1)电压等级与控制电机相符。 
(2)额定电流为控制电机额定电流的 1.1~1.5 倍。 
(3)根据被控设备的负载特性选择变频器的类型。 
油隔泵为恒转矩负载,最好选用驱动转矩极限范围宽的

G7 变频器。选择 FRNl60G7_4EX,

变 频 器 额 定 电 压 为

400V , 额 定 输 出 电 流 为 304A , 驱 动 转 矩 极 限 为 150 % , 改 用

FRNl60G7。4EX 后,上述问题再也没有发生。 
2 安装环境 
由于变频器集成度高,整体结构紧凑,自身散热量较大,因此对安装环境的温度、湿度和粉
尘含量要求高。山西铝厂的变频器安装于操作室内,因安装车间属于干法车间,变频器运行
环境差,操作室粉尘多,夏季室内温度高,曾多次发生变频器故障。在对操作室进行密封和
加冷却设施后,情况大为改善。后来因操作室集中空调冷凝水较多,距离柜子太近,发生了
一起变频器控制板元件损坏的故障。可见在安装变频器的同时,必须为变频器提供一个好的
运行环境。

 

3 参数设定 
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不
当,导致变频器不能正常工作的现象。

 

(1)外加起停按钮及电位器调频无效。变频器出厂时设定为通过键盘面板操作,外部控制无
效,端子

FWD_CM 用短接片短接。选择外部起停及调频控制时,必须将该短接片去掉。出

现上面问题,可能是

FWD,CM 短接片未取掉,操作方式和调频方式参数选择错误所致,

应重点对该部分进行检查。

 

(2)变频器在电机空载时工作正常,但不能带载起动。这种问题常常出现在恒转矩负载。山西
铝厂一台

FRNl60P7。4EX 变频器在试车时电机空试正常、但一带负荷即跳闸,提高了加减速

时间后仍无法带载。继续检查转矩提升值,将转矩提升值由

“2”改为“7”后,提高了低频时的

电压输出。改善了低频时的带载特性,电机带载正常。遇到上述问题时应重点检查加、减速时
间设定及转矩提升设定值。

 

(3)变频器投入运行、电机还未起动就过载跳停。山西铝厂一台 7.5kW_6 极电机采用变频控
制,变频器在投入运行起动时、频繁跳停。经查原设定时将偏置频率设定为

2H2、变频器在接