数控管子车丝机电控系统的设计与开发
数控管子车丝机在石油钻井,钢铁加工等行业应用非常普遍。
该机床
SSY-201 由 X、U、Z 三轴和一主轴组成,从自动上料
开始,经料对齐,步进梁上下料变频器送退料主机加工。其中
还包含许多相联系的环节,如支撑辊、压紧轮、抱辊、定心头、卡
盘自动卡紧及松开等多种较复杂的逻辑关系。本文在这里主要
阐述的是调试该机床时遇到的下面几个问题。
一、刀具补偿
该机床控制系统采用法国
NUM1020T 系统,因为是车床系统,
所以
X
、
Z 含刀补,而 U 轴无法进行刀具补偿(通常数控系统
在一个轴组内只有一个刀补有效)。如何解决这个问题呢?由
于
NUM 数控系统是一个开放性很强的数控系统,可以通过使
用 特殊
E 参数来间接地实现刀补的处理。
例如可在零件加工程序中做如下处理
G 01 X500 U360+E80000 Z230 F0.5
E80000 内符值相应地刀补值,随后就可以在 PLC 的 I/O 下
看到相应刀补值,以后再改动时,另附新值既可。
我们还可以用
E 参数扩展到其它方面,如可以编写具有函数
关系的零件加工程序,而用
E 参数赋值。如此就可以给我们扩
展,开发出许多功能,并随之带来意想不到的效果。
二、
X,U 轴的同步和动态跟踪
为了快速加工,该机床在
X 反方向上配备另一插补轴,我们
称为
U 轴。而 U 轴有时需要动态跟踪 X 轴的运动,其中包扩速
度跟踪和位置跟踪。而
NUM 系统为此提供了高精度的动态跟
踪功能,具体应用如下:
1.设定相应参数