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 首钢冷固球团提质扩产改造的成效

   首钢京唐供应管理部提前完成冷固球团提质扩产改造工作,并收到实效。改造后,冷固球

团日产量由

200 吨提高到 350 吨至 400 吨,月产量达到 1.2 万吨,具有了将炼钢一次除尘灰

全部加工成冷固球团的能力,每月可为公司创造经济效益

400 余万元。

    冷固球团项目是用炼钢干法除尘灰生产炼钢所需冷却剂的生产线。该工艺原理是把炼钢干

法除尘灰加水润湿,再加入一定比例的粘结胶,经过一定时间的仓储消化,再通过强力碾

轧融合压制成型,并利用套筒窑热废气对成型半成品进行干燥以增加强度,然后经振动筛

筛除小粒度及粉状物料,最终生产出具有成分稳定、粒度均匀和良好强度的产品

——冷固球

团。冷固球团作为炼钢冷却剂,替代部分烧结矿的加入量,实现固体废弃物回收利用,有效

降低炼钢成本。

    为持续提高产品质量,该部协同有关单位在 10 月份试生产过程中,针对生产线产品质量

波动大、生产能力上不去等问题,组织专业技术人员按工艺、工序、操作等环节进行定点检测,

通过层层检查、认真分析,他们对生产线存在的技术缺陷进行了补充完善,解决了制约生产

的瓶颈问题:一是提高温度,满足原料消化条件。

    他们在密封的消化仓下采用了增加采暖的方法,提高了钢仓外表温度,满足了原料消化

基本要求。同时,他们还采取了冷水加热方式,帮助原料提高消化速度及温度,较好地解决

了原料消化延时的问题。二是调整筛分面积,提高筛分效果。改造前,生产线所用的筛片只

适用日产能力

200 吨的筛分要求。改造后,由于日产量达到了 300 吨以上,现有的筛子出现

了筛分能力不足,并出现产品带灰过筛的情况,影响了原料质量。为此,他们对筛片孔径、

过筛面积重新进行测算,对两道筛片进行了更换。通过改造,产品目前的含粉率大幅下降,

满足了原料过筛的需要。三是控制水量,保证原料消化特性需要。根据电除尘灰的固有特性,

炼钢一次除尘灰必须通过加水方式和较充足的时间,才能降低除尘灰中的白灰活性,满足

生产要求。水量控制及消化时间的长短,是生产组织过程中的关键环节。为解决加水难关,