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1080 m3 高炉除尘技术的改良

 对2#1080 m

3

高炉出铁场除尘器存在的问题进行了系统分析,提出了改进措施,利用

高炉大修机会,对出铁场除尘管网进行了系统优化改造,降低了系统阻力和漏风率,除尘

效果得到明显改善。

  词:高炉;出铁场;除尘;管道

前言

莱钢股份炼铁厂

2#1 080 m

3

 高炉出铁场除尘器最初是供1#、2#两座高炉出铁场使用,

除尘效果较差,

2004 年将其改为2# 高炉炉前除尘专用。但由于除尘器漏风率高、除尘捕集点

设置不当、系统管网布局不合理等原因,出铁场粉尘浓度超标严重,现场环境十分恶劣。

存在的主要问题

1) 除尘捕集点设置、安装不合理。主要是铁口顶吸罩捕集面积较小; 铁口无侧吸; 流

铁沟无烟尘捕集装置。

2) 除尘管网布置不合理,风量分配不能够满足要求。

3) 除尘器本体老化,漏风率高。

改造方案

2011年5 月16 日,2#1080 m

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 高炉开始进行为期两个月的大修。为彻底消除制约高

炉炉前环境差的设备缺陷和安全隐患,降低系统阻力,最大限度发挥炉前除尘设备的性能

实现节能减排、清洁生产的目标,股份炼铁厂决定对

2# 高炉出铁场除尘器进行技术改造。

2.1 管道系统优化

1#、2#1080 m

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高炉出铁场布袋除尘器在改为

2#高炉专用过程中,只将通往1#高炉

的主管道进行盲死,没有对管路布置进行改动,因此造成除尘管网走线曲折、弯头过多,从

吸尘点到箱体入口的主管道处的

90°弯头多达6个,系统阻力大,影响除尘效果。

原管道设计如图

1 所示。

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