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高炉制粉区域仪控系统故障分析及改进

 要:以降低制粉区域仪控系统故障率为主线,通过故障描述和故障原因分析,最终确定

磨机出口温度、气动阀轴与到位信号不同步等为关键影响因子,分别制定改进方案并进行

 

DOE 试验后找到最优值。改进后,故障率明显下降,表明采取的措施有效可行。

  词:制粉区域;仪控系统;故障率;DOE;试验;改进

高炉新制粉系统最初设计主要是为新

 4350 m3 高炉所使用,但是由于新高炉的建设,将

原喷煤系统拆除,因此现在主要是为

 1650 m3 和 1800 m3 高炉提供煤粉(即试运行阶段—

过渡阶段)。此系统在运行过程中,仪表故障率极高,严重影响高炉的正常生产。由于新制

粉系统自动化程度更高,增加了防错设计和联锁停车,因此为了给新

 4350 m3 高炉的投产

做好必要的准备,高炉制粉区域仪控系统的改进项目显得尤为重要。

1 问题陈述

统计表明:

2011 年 7 月—12 月,新制粉的月平均仪控系统故障率为 6.268%,且波动较

大,最大的故障率达到

 8.468%,最小的故障率仅为 3.248%。如果以故障率不超过 3.8%为标

准,那么就有

 83.3%的时间超过了这个标准。图 1 显示了这 6 个月的故障率统计情况。

1)Y 的定义:Y 为仪控系统故障率。故障率 = 每月故障时间 / 每月总工作时间。缺陷为仪

控系统故障率大于

 3.8%,测量方法:运行维护中完成的原始记录(每月故障时间)。

2)项目基线及目标的设定:项目的基线为每月 6.268%,根据炼铁厂的要求将目标定为

每月

 3.8%,以历史最好水平每月 3.248%为潜在最佳值,提高 81.7%,符合黑带项目目标

 

70%~90%的提高原则[1]。

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