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长钢高炉提高喷煤比实践

 

 

摘要:对长钢高炉提高喷煤比的实践进行了总结。通过采取提高原燃料质量、优化操

作制度和喷吹工艺等措施,使 1000m

3

高炉燃料比达到 500kg/t,全厂高炉煤比达到

近 200 kg/t。

关键词:高炉;喷煤;炉料结构

高炉炼铁煤比突破 200 kg/t 是每一个高炉工作者所追求的目标。国内仅有宝钢的大

型高炉煤比长期稳定在 200 kg/t

[1]

,其他钢铁厂煤比曾经达到过近 200 kg/t

[2-3]

。长钢现

有 5 座高炉,2 座 350 m

3

、1 座 380m

3

、2 座 1 080m

3

(1 座在建还没有投产),2002 年以前均

为全焦冶炼。为进一步降低高炉生产成本,通过长期的攻关工作,终于解决了制约高炉高

喷煤比的诸多难题,实现了全厂高炉煤比长期保持在近 200 kg/t 左右。

1  提高原燃料质量

1.1  优化炉料结构

煤比提高后,焦炭负荷增大将导致高炉透气性变差。根据原燃料实际情况,合理搭配

炉料结构,增大烧结矿的比例以改善高炉透气性,降低炉料在高炉内的粉化,提高高炉

的透气性,为高炉的炉况稳定顺行打下较好的基础。

在 2004 年 9 月以前,高炉炉料结构为 60%,烧结矿+35%球团矿+5%块矿。由于烧结

能力不足,烧结矿碱度、品位及供应量都不稳定,使得高炉透气性不好,导致炉况不顺,

严重制约着煤比的提高。随着 200 m

2

烧结机和 8 号高炉(1 080 m

3

)的投产,炉料结构逐步

调整为 73%烧结矿+20%球团矿+8%块矿。通过优化炉料结构,提高了高炉料柱透气性,

高炉的顺行度得到了明显的改善,为提高喷煤比创造了重要条件。

1.2  改善原燃料质量

(1)烧结矿。长钢烧结矿入炉粒度偏小,特别是 5~10mm 比例大于 30%,严重影响高

炉料柱透气性。控制入炉粉末的根本在于提高烧结矿强度。通过对小型烧结机进行大修,

使烧结矿转鼓指数由大修前的 61%提高到 69%,200 m

2

烧结机的转鼓指数长期稳定在

77.5%左右,大大减少运转过程中粉化。通过强化高炉槽下筛分,控制料流速度,提高

概率筛振幅,筛除<5 mm 的粉末,实现入炉粉末<5mm 的比例低于 3.5%。高炉透气性得

到了改善,为高炉的顺行、煤比的提高奠定了基础。

(2)球团矿。由于长钢自产球团矿强度较差,严重影响高炉料柱透气性,为提高球团矿

质量,2006 年底增加了球团矿润磨工艺,球团矿品位由 63%提高到 63.5%,膨润土消

耗由 37kg/t 降低到 25 kg/t。焙烧球团矿时由以前单一的高炉煤气,改为配加一定量发

热值高的焦炉煤气,提高了焙烧温度,使球团的抗压强度由 1500N 提高至 2500N,生球

和裂缝球比例明显的降低。

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