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炼焦方式和熄焦方式对焦炭质量的影响

 

     现有 2 座 JN43-80 型 42 孔顶装焦炉(1、2 号焦炉)和 2 座 JNDK43-99 型 50 孔捣固焦炉

3、4 号焦炉), 4 座焦炉年产焦炭产 130 万吨。1、2 号焦炉 2011 年 7 月投产,配套干熄焦装

置,干熄能力

70 万 t/a; 3、4 号焦炉 2011 年 9 月投产,配套干熄焦装置干熄能力 90 万 t/a。

     依据昆钢公司新建高炉对焦炭质量的要求,我公司开展了多组 200 kg 配煤炼焦试验,拟

选出最优化配比,并分别应用于顶装焦炉和捣固焦炉进行生产实践,以满足高炉用焦炭的

质量需求。通过生产实践,得出了在不同炼焦方式、不同熄焦方式下的焦炭质量水平,为企

业合理地选择生产组织模式提供了依据。

 

1  捣固与顶装炼焦对焦炭质量的影响

     在配煤比方案确定的基础上,根据生产组织模式,分别应用于 1、2 号顶装焦炉及 3、4 号

捣固焦炉,并分阶段投运了干熄焦装置。

1.1 焦炭质量提升机理

     捣固炼焦较常规顶装炼焦的煤料堆密度由 0.70~0.75 t/m

3

提高到

0.95~1.15 t/m

3

。由于煤

料堆密度的增加,煤料间的接触致密,间隙减小,煤热分解时产生一定数量的胶质体,能

够填充更多煤粒间的缝隙,可以用较少的胶质体液相产物,均匀分布在煤粒表面,进而在

炼焦过程中,在煤粒之间形成较强的界面结合。同时,由于捣实的煤料在结焦过程中产生的

干馏气体不易析出,煤粒的膨胀压力增加,迫使变形的煤粒更加靠拢,增加了变形煤粒的

接触面积,有利于煤热解产物的游离基与不饱和化合物进行缩合反应。气体中带自由基的原

子团与分解的中间产物有更充分的相互作用,产生稳定的、分子量适度的物质,增加了胶质

体内不挥发分的液相产物,胶质体数量增加且稳定,有利于提高煤料的粘结性,故而提高

了焦炭的冷态强度

M

40

M

10

     捣固炼焦使焦炭孔壁的厚度增大,气孔直径变小,气孔率降低。焦炭孔壁的增加不但使

焦炭的冷态强度提高,还使得焦炭反应后残留的孔壁厚度增大,较少出现因焦炭孔壁局部

气化消失而影响焦炭反应后强度的现象,故而捣固炼焦也改善了焦炭反应后强度

CSR。

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