提高铁精矿品位的探究
摘 要:为了提高铁精矿品位,金岭铁矿选矿厂对原工艺流程和设备进行改进,采取了降
低入磨粒度和合理配矿以提高球磨机磨矿细度、更换磁聚机提高磁选流程处理能力、改造过
滤机增加其吸附面积、应用永磁干式磁选机替代原电磁磁滑轮、改造尾矿泵等一系列措施,
使铁精矿品位由
65.54%提高到 66.37%,年增效益 160 余万元。
关键词:铁精矿;品位;磨矿细度;磁选;选别
山东金岭铁矿(简称金岭铁矿)所处理的矿石为高温热液接触交代矽卡岩型多金属磁铁矿。
矿石类型以磁铁矿为主,其次为矽卡岩磁铁矿及假象赤铁矿。金属矿物主要是磁铁矿,其次
为黄铁矿
(含钴)、黄铜矿、磁黄铁矿;脉石矿物主要为辉石,其次为绿泥石、金云母、蛭石及
少量的方解石。
1 原工艺流程及存在问题
金岭铁矿选矿厂原工艺流程为:破碎筛分流程为二段一闭路,细碎前设预先筛分,筛
上物经磁滑轮预选抛废,
细碎后设检查筛分,筛上物料经磁滑轮预选后返回细碎,形成闭
路;磨选流程为一段闭路磨矿后,分级溢流先混合浮选后分离浮选,回收铜、钴,混浮尾矿
经三段磁选回收铁。
原流程存在的主要问题有:
(1)随着处理量的增大,球磨机已经不能保证磨矿生产工艺要求的细度。
(2)磁聚机工作状况较差,铁精矿品位波动大;CTB1024 磁选机处理能力严重不足,选别效
果较差。
(3)辅助设备也不同程度地存在生产能力不足的问题,制约了生产工艺的选别效果。
2 提高铁精矿品位的措施
2.1 提高球磨机磨矿细度 生产实践及试验表明,在一定范围内,磨矿细度每升高 1 个百
分点,铁精矿品位提高
0.08 个百分点。由于企业发展的需要,选矿厂的铁精粉生产能力由
1997 年的 5 万 t 上升到 2001 年的 67.5 万 t,球磨机的台时处理能力也相应由 28t 上升到 38t。
2.1.1 降低入磨粒度 在矿石性质没有发生大的变化的前提下,选矿厂的磨机处理量提高了
27%。从 1998 年开始,金岭铁矿将入磨粒度从 0~20mm 降至 0~14mm,达到了多碎少磨,
提高磨矿效率,降低生产成本,满足生产工艺要求的目的。
2.1.2 合理配矿 选矿厂的矿石分别来自召口、侯庄、铁山 3 个分矿,各分矿的矿石性质差别较
大,其可磨性和可选性存在明显差异。为了稳定球磨机的给矿性质,将
3 个采厂的入磨矿量
按照其生产量做了严格的配比。当
3 个采厂出矿不均衡时,设立缓冲贮矿场以确保入磨矿石
的配比。
通过以上两项措施,球磨机的磨矿细度基本稳定在了生产工艺要求的范围之内
(见表
1),为稳定提高铁精矿品位创造了条件。
表
1 1998~2001 年铁精矿细度
年份/年
1998
1999
年处理量/万 t
52.5
58.0
台时处理量/t
30
32
球磨机给矿粒度/mm
0~20
0~18