background image

日钢高铝渣低硅炼铁技术发展

通过优化配料工艺、创新炉料结构,探索装料制度、成功应用多环

布料,研究高铝炉渣的性能、掌握高铝矿冶炼技术,成功实施高风温、

高顶压、高煤比、低硅冶炼等技术,在炉料品位降低,焦炭质量犬幅

度降低的情况下,取得了较好的经济效益。

在选择经济矿冶炼的同时,必须面对经济矿带来的一些不利因素,

其中矿石中的

Al2O3 高,就是一个突出问题。

一般认为炉渣中

Al2O3 在 14%以内,属于低铝炉渣,适宜冶炼;

14%~16%属于中铝炉渣,冶炼有一定难度;Al2O3 超过 16%,就

可以称为高铝炉渣,冶炼就相当困难。许多企业甚至认为,高于

17%以后,基本无法正常冶炼。

通过对高铝炉渣性能的深入研究,基本掌握了高铝渣的冶炼技术。

日钢炉渣中的

Al2O3 含量最低也在 15.5%以上,最高平均达到 18%

以上,属于高铝炉渣冶炼。

Al2O3 超过 16%以上,炉渣的熔化温度就会急剧上升到 1500oC

以上,炉渣的黏度会增加。炉渣黏度过大,炉渣黏稠,就会造成高炉

滴落带内的阻损很大,致使炉料下降和煤气上升困难。在炉缸表现为