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大渣量冶炼的喷煤技术

生产经验表明,当渣量超过

350kg/t 时,煤比不宜超过 180kg/t;渣量超过 300kg/t,煤

比不宜超过

200kg/t。随着国际市场铁矿石价格的不断上涨,人们不得不考虑低品质铁矿的

利用。但随着铁矿品位的下降、高炉冶炼的渣比增加,增加了高炉冶炼难度。

日钢通过深入的技术研究,成功地摸索出一套低成本炉料结构的冶炼技术,其主要特

点是

:低品位、大渣量、高铝渣。通过 2007 年、2008 年两年的生产实践,日钢采取高风温、大富

氧、助燃剂喷吹等技术措施,提高煤粉置换比,降低燃料消耗,突破了大渣量、高煤比、低燃
料比冶炼的技术瓶颈。

随着煤比提高、矿焦比增加,焦炭在炉内将承受更大的负荷,同时,风口煤粉燃烧,增

加了

CO2 浓度,加剧了焦炭的气化反应,降低了焦炭强度。因此,高喷煤冶炼提高了对焦

炭质量的要求,必然带来焦炭价格的升高。选择适宜的焦炭标准是必要的,可以避免成本浪
费,日钢首先建立了完备的焦炭质量评价体系。

超高浓相喷吹时容易发生堵枪、结焦等,甚至烧枪,影响煤

-比增加,是制约喷吹的一

个关键性问题。为解决喷煤输送问题,日钢将煤粉

200 目粒级由原 60%~70%降至 40%~

50%,喷吹浓度降至 30~40kg/m3,提高喷吹压力,改善输煤流态化效果,实现了.单枪喷
煤量达到

15t/h,满足了高炉的高煤比需求。

另外,在此基础上,日钢还开发出大渣量、高煤比操作下获得低燃料比的操作技术

:一

是提高煤粉置换比。炼铁喷煤实践表明,当煤比低于

180kg/t 时,煤粉风口燃烧率 70%~

80%;煤比达到 200kg/t 时,煤粉风口燃烧率 60%~70%,说明超过 180kg/t 部分的煤粉在
风口燃烧不超过

20%。因此,可以说明改善煤粉燃烧,减少未燃煤粉,是实现高炉高煤比的

技术关键。日钢并未走

“提高煤粉-200 目粒级”的老路子,而是从创新角度着手。

① 大富氧。经验表明,高炉富氧在 2.5%以内时,随着富氧的进一步提高,燃料比上升,

这是在煤比偏低的条件下得出的结论。大富氧与高煤比相结合,当高炉将富氧率提高到
3.5%~4.5%时,煤粉置换比提高到 0.95~1.05,富氧的效益增加。此外,提高富氧率,有利
于理论燃烧温度升高,增加

1%富氧率,提高煤比 15~20kg/t。

② 喷吹助燃剂。日钢高炉率先采用喷吹轻烧白云石等熔剂作为助燃剂,改善煤粉燃烧。

助燃剂配比

3%~5%,降低燃料比 5~8kg/t,同时减少烧结矿中熔剂的配比。

③ 均喷广喷。限制喷煤量调节幅度、频次,单次调整煤量不超过 0.5 吨,班调节次数不

超过

3 次,稳定风口前燃烧反应,减少未燃煤粉增加的恶劣影响。