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干熄焦技术的节能减排及环保分析

王永林

(山西省环境保护技术评估中心,山西

太原 030024)

收稿日期:2011-03-21
作者简介:王永林(1964— ),男,1999 年毕业于太原理工

大学,高级工程师,现从事环境保护及评估相关工作。

要 分析了干熄焦技术节能减排效益及国内应用现状,指出干熄焦技术是焦化企业实现节能减排的

重要措施之一,在钢铁联合企业应大力推广;同时分析了独立焦化企业推广干熄焦技术应综合考虑的相关制约

因素,如 SO

排放增加,酚氰废水有外排可能,干熄焦产生蒸汽的利用等。

关键词 焦化 干熄焦 节能 环保

文章编号:1005-9598(2011)-03-0033-04 中图分类号:TQ522.16 文献标识码:B

干熄焦技术在钢铁联合企业焦化厂已经取得了

显著的节能减排效果,而山西焦化行业以独立焦化厂

为主,干熄焦技术应用于独立焦化厂将取得怎样的成

效,本文就此进行简要分析。

1

干熄焦技术的发展及在我国的应用

干熄焦工艺起源于瑞士,20 世纪 40 年代发达国

家开始研究开发干熄焦技术;60 年代前苏联取得 突

破性进展,多数焦化厂采用干熄焦技术;70 年代全球

能源危机,干熄焦技术得到了较快发展,多数发达国

家都提倡和鼓励应用干熄焦技术。

我国自 20 世纪 80 年代初,宝钢一期工程首次引

进干熄焦技术,至 2006 年前后,先后有十几个钢铁联

合企业投产了 44 套干熄焦装置

[1]

;目前,已建、在建

的干熄焦装置已超过 100 套;截止 2008 年底,我国干

熄焦产量达到了 6 000 万 t。

干熄焦技术发展到今天,虽然出现了不同的形

式,但基本工艺流程大同小异。中国干熄焦技术及装
置经过多年的从国外引进,目前国产化率大大提高。
由于我国是产焦大国,焦炉多且炉组产能不一,造成

引进装置同炉型生产能力不匹配,因而影响了干熄焦

的节能效果。起初我国引进的干熄焦装置以 70t/h 和
75t/h 两种规模为 主,且采 用备用干熄焦方式,从而

增加了不必要的建设投资,影响干熄焦的经济效益。

因此,我国干熄焦装置近年来根据生产能力,配置向

大型化发展。继武钢 140t/h 干熄焦项目之后,马钢

(125t/h)、 南 钢 (140t/h)、 本 钢 (121t/h)、 包 钢
(125t/h)等十几家企业已经建成 100t/h 以上规模的

干熄焦装置。目前,已投产规模最大的为本钢、天铁
190t/h 装置。

目前我国干熄焦装置仍然集中在钢铁联合企业,

独立焦化厂少有建设干熄焦装置,造成干熄焦技术难

以推广的主要原因有:干熄焦工艺存在着投资大、设
备机型大、制造难、运行时间长、运行费用高、故障多、
生产保证性差、安全保证难等问题。

山西焦炭产能目前达 1.5 亿 t/a 左右,受历史因

素的影响,山西焦化存在着生产规模普遍偏小、技术
装备水平普遍落后的状况

[2]

。焦炭产量超过 100万 t/a

的企业仅有潞安 、阳光、山焦、大土河、太钢等 20 多
家,产能约 3 600 万 t,占 2007 年全省焦炭总产量的

37%;焦炉炭化室以 4.3m 为主,只 有 山 焦 、太原煤气
化、安泰建有 6m 高焦炉,太钢建成 7.63m 焦炉。在山
西 200 多家焦化企业中,仅有太钢 7.63m 焦炉配套建

设了干熄焦装置,山焦、阳光等企业拟建。由此可见,
距山西省政府提出的“到 2015 年,产业集中度得到明
显提升,产业技术水平达到国内领先水平”的目标还
有相当大的差距,山西焦化的发展任重道远。

2

干熄焦工艺与湿熄焦工艺的分析对比

2.1

干熄焦节能效果分析

在干熄焦系统中,利用惰性气体与红焦进行换

热,吸收了红焦显热后的惰性气体再将热量传递给配

第 3 期(总第 154 期)

2011

年 6 月

煤 化 工

Coal Chemical Industry

No.3(Total No.154)

Jun. 2011