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高压变频器系统在

4#除尘风机中的应用(图)

1、引言
  三钢炼钢厂原有

15t 氧气顶吹转炉三座,采用“三吹三”方式,转炉吹炼过程中,炉口

会排出大量棕红色的烟气,烟气温度高、含有易燃气体和金属颗粒,按照我国

1996 年颁布

的《大气污染物综合排放标准》(

GB16297 一 1996),对烟气必须冷却、净化,由引风机

将其排至烟囱放散或输送到煤气回收系统中备用。因此,每座转炉需配有一套除尘系统,除
尘系统采用二级文氏管烟尘净化方式,烟道直径

Φ1.7m,烟气输送管线 820mm,风机型

AI850,电机功率 630KW/6KV。由于转炉周期性间断吹氧,为满足节能和环保要求,要

求风机在整个炼钢工作周期内变速运行,吹氧时高速运行,不吹氧时低速运行。

2000 年初,

炼钢厂对三座转炉进行扩容改造,将风机移至地面,采用液力偶合器调速,高速
2700r/min(设计 2900r/min),低速 1200r/min。经过一段时间的运行,发现液力偶合
器技术存在着局限性,主要表现在:
1、调速范围在 30%~90%之间,转速不稳定;而且低速 1200r/min 仍然偏高,造成能源
浪费,高速运行时,液力偶合器有时失速,转炉炉口冒烟;

 

2、液力偶合器需经常更换轴承,造成转炉停产,不能满足连续生产的需要。 
3、电动机的效率低,损耗大,尤其低速运行时,效率极低; 
4、调节精度低、线性度差,响应慢; 
5、启动电流仍比较大,影响电网稳定; 
6、液力偶合器故障时,无法切换至工频旁路运行,必须停机检修; 
7、漏油严重,对环境污染大,地面被油污蚀严重; 
  

 鉴于液力偶合器存在上述众多问题,因此在 2001 年,炼钢新上一座 30t 转炉时决定

不再使用液力偶合器调速,改用高压变频器为新转炉风机进行调速。

 

2、高压变频器技术要求及改造方案 
  除尘风机是除尘净化系统的动力中枢,一旦除尘风机不能正常运行,不但影响生产,
造成巨大的经济损失,还有可能威胁到现场生产人员的人身安全;另外,调速系统工作的
环境比较恶劣;同时转炉又周期性间断吹氧;所以,和除尘风机配套的高压调速系统,要
求具有极高的可靠性。基于以上工作特点,对变频调速系统的主要要求如下:

 

1、要求变频器要有高可靠性,长期运行无故障。 
2、要求变频器有旁路功能,一旦出现故障,可使电机切换到工频运行。
3、调速范围要大,效率要高。 
4、具有逻辑控制能力,可以自动按照吹氧周期升降速。