承钢新
3 号 2500m3 高炉在钒钛矿冶炼取得新突破
摘
要: 对承钢新 3 号高炉降低焦比提产的实践经验进行了总结。通过强化管理,认为合理
的炉型、合理的布料矩阵及大批重、合理的送风制度、合理的热制度,以及各项制度的合理匹
配,是承钢新
3 号高炉降低焦比的主要经验。
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http://www.xzbu.com/9/view-3429994.htm
关键词
:大型高炉; 操作制度 ;焦比
1 概况
新
3 号高炉有效容积为 2730m 3 ,为原 3#高炉易地改造扩建,炉缸直径 11.4m ,设有
四个铁口,
30 个风口,采用碳砖-陶瓷杯复合炉缸炉底结构,炉腹、炉腰、炉身下部 6 - 9 段
采用镶砖铜冷却壁,炉腹以上炉墙采用薄衬结构;炉顶为并罐无钟炉顶;热风炉为
3 座顶
燃式热风炉,采用两烧一送的送风制度。新
3 #高炉于 2009 年 11 月 12 日点火开炉。开炉后
7 天达产,创造了承钢新建高炉达产最快的奇迹。自投产以来,高炉生产一直较为稳定,与
公司的同级别高炉相比,指标一直处于领先水平。但是同其他企业的指标相比我们还存在很
大的差距。
2010 年 9 月底炉况基本稳定可控,在焦炭质量较差且不稳定的条件下,不断摸
索调整操作制度,至
10 月中旬实现利用系数 2.3t/d·m3,高炉进入了高产稳产低耗的新时期。
2.现在主要技术经济指标与之前指标的对比
表
1:指标对比
通过以上指标对比可以看出,无论从产量还是消耗上,我们的整体水平都在很大程度
上取得了提高,而且指标转变用时较短,这在我们的生产的历程中是并不多见的。尤其是钒
钛矿冶炼能够在大高炉上获取如此好的指标更是一次历史性的跨越。通过此次调整让我们更
加坚定了信心,打破传统观念,努力提高操作水平与思想认识,不断取得新的进步。
3.取得突破的原因分析
3.1 合理的装料制度调整作保障
表
2: 原料制与调整后的料制
3.1.1 开炉时新 3 号高炉所选择的装料制度是经过较精确计算得出,严格按炉喉等面积
计算选定
11 个布料标准档位。在装料时又经过实际测料面,对所测的数据经过认真分析讨
论,确定了新三号高炉装料制度。
在
9 月中旬之前,采取发展边缘和中心气流两股煤气流的传统典型气流的操作思路,
但 是 边 缘 气 流 过 分 发 展 , 而 中 心 气 流 一 直 未 被 打 开 , 全 炉 热 负 荷 一 直 处 于
20000-
30000MJ/h 以上,煤气利用率处在 42-45%的水平,煤气利用率相对于大高炉来说应该是较
低的水平。
9 月下旬,采用中心加焦,采取中心加焦多布一圈,矿焦同角的抑制边缘气流的
布料矩阵
,中心气流被打开且较为稳定。料柱透气性较好且十分稳定,高炉接受风量,效
果有明显改善,煤气利用率大幅提高至
49%左右,热负荷下降明显至 20000MJ/h 左右,且
随边缘气流被抑制中心气流发展稳定,热负荷仍有向下趋势。此后调整的幅度变小了,只在
矿焦的布局上微调,尽量使之在边缘平铺,炉内恢复以稳步上风为基准。
10 月中旬将风量
稳定在
4700m3/min 操作,热风压力≦365kpa ,压差控制≦165 kpa。炉况顺行稳产的势头已
经确立。
3.1.2 采用大矿批
在
11 月份,主要以强化顺行为任务,炉内进一步降低焦比,坚持走大批重的操作思路 。
在上风量,提顶压的同时加批重,增加焦炭负荷,改善煤气利用,降低焦比。一个月来矿石
的批重由之前的
55 t,逐渐加到 11 月的 69 t ,焦炭负荷加至 4.23 ,12 月份,进入高产阶