background image

矿井通风系统改造解析

 

【摘

 要】随着安全高效矿井建设步伐的加快和生产能力的不断提高,我矿根据通风系统的现

状,分析通风系统中存在的主要问题,

2 号风井的正式投用,有效提高了我矿安全生产的

可靠度,为矿井安全生产和安全高效矿井建设奠定了坚实的基础。改造了矿井通风系统,提
高了矿井通风能力。

 

中国论文网

 http://www.xzbu.com/6/view-2267666.htm

  【关键词】煤矿井下;一通三防;系统改造

 

  

 

  东荣二矿于

1995 年投产,由当时的生产能力为 150 万 t/a 提升到现在的 260 万 t/a,随

着生产能力的提高和生产水平的延伸,随之而来的通风问题成为限制我矿安全生产的主要
因素,因此公司决定,兴建一座新风井,确保我矿通风系统稳定。

 

  一、通风系统现况

 

  我矿采用中央并列两翼对角混合式通风,通风方法为抽出式。

2010 年瓦斯等级鉴定结

果为绝对瓦斯涌出量最大为

1.9785m3/min,瓦斯最大相对涌出量为 0.9468m3/t,为低瓦斯

矿井。

 

  我矿现有

2 个回风井,即:1#风井、主井风井,1#风井安装有型号为 BDK-6-NO21 的通

风机

2 台,一台运转,一台备用,电机功率为 320kw 主井风井安装有型号为 2K58-NO-241

的通风机

2 台,一台运转,一台备用,1#风井担负着西翼采区、东翼采区的回风任务,主井

风井担负着南二下采区、南三上采区、南四采区的回风任务,全矿井下现共有

12 个掘进工作

面,

2 个采煤工作面,1 个采煤准备工作面,2 个回撤工作面和 18 个硐室及其它用风地点。 

  二、现通风系统中存在问题

 

  

1、我矿采用立井多水平开拓方式,多采区同时开采,现已开采至-700 水平,现在正准

备向

-900 水平延伸,随着开采深度的不断延伸,通风阻力逐渐增大,通风战线长,通风网

络复杂,采掘队组分布密集,系统调控难度大,瓦斯涌出量逐年增加,现在的通风能力已
经不能够完全满足各地点的风量。

 

  

2、主井风井除担负着回风任务以外,还承担着提升原煤的任务,主井风井的漏风较为

严重,很难控制。

 

  

3、井下主要回风巷还存在失修问题,这也是造成了通风阻力增大的主要原因。 

  三、矿井通风系统改造规划

 

  矿井通风系统是安全生产的基本条件

,是“一通三防”各项工作的基础,立足当前,兼顾长

,确保矿井通风系统合理稳定可靠,有足够的通风能力,在矿井生产的不同阶段能时时满足

生产的需要是矿井通风管理的首要任务。

 

  (

1)充分发挥现有风井主要通风机的通风能力,优化调整通风系统,合理调配,保证当前

一段时间矿井通风系统满足生产的需要。但随着西翼生产采区和南二下生产采区的结束

,采

区分布多集中于南翼,当前的通风系统已不适应生产的需要

,主井风井通风能力有限,现通过

新建的

2 号风井辅助回风,这样才能够勉强满足南翼采区的生产。 

  (

2)2 号风井已经施工完毕,现已准备就绪。东荣二矿拟将通风方式改为两翼对角式 ,

即:主井、副井入风,

1 号风井、2 号风井回风。2 号风井安装有型号为 GAF28-18-1 的主要通

风机

2 台,1 台运转,一台备用,其电机功率为 1120kw,最大通风能力为 12000m3/min。这

样足以解决我矿现在所存在的风量紧张等问题。

 

  (

3)强化通风系统管理,确保在生产接续紧张,采场调整频繁的条件下,矿井通风系统的

合理稳定可靠

,有足够的通风能力。强化通风系统的日常管理,从巷道布置设计到施工与维护、

通风系统调控等方面采取措施

,提高有效风量率,提高通风系统的运行质量。根据采场接续安