瓦斯抽放钻孔二次封孔技术在兴隆煤矿的应用与研究
摘
要: 高突矿井瓦斯抽放效果受钻孔封孔工艺制约,瓦斯抽采效果欠佳,高成本的单孔投
入并未换来理想的瓦斯抽采效果。而二次封孔新技术的应用,可大幅提高瓦斯抽放浓度,延
长有效抽放期,提高钻孔的利用率。
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关键词:
瓦斯;抽采钻孔;二次封孔;裂隙圈
1 项目背景
矿井瓦斯长期以来一直威胁着煤矿的安全生产,制约着矿井的经济效益。目前瓦斯的治
理主要还是依靠对煤层瓦斯的抽采。兴隆煤矿
C8 煤具有煤与瓦斯突出危险性,属于松软、
难以抽放煤层。瓦斯抽采钻孔在采用传统封孔工艺时,开始阶段抽瓦斯浓度比较高,但待抽
采一段时间后,由于孔口周围产生裂隙,巷道中空气开始由钻孔周围的破碎区大量进入孔
底,抽采瓦斯浓度迅速衰减到
5%以下,造成抽放效率低下。为了解决这一技术难题,兴隆
煤矿不断加大资金投入,积极进行研究和探索,不断尝试新的封孔工艺。在经过大量收集相
关资料,现场勘查和充分论证的基础上,于
2011 年 10 月引入瓦斯抽放的二次封孔技术项
目,并进行现试验研究。
2 项目实施过程
2.1 二次封孔技术原理
二次封孔技术原理:在第一次钻孔封孔顺利实施并保证封孔质量的基础上,利用带压
气体以一定压力将微细膨胀粉料送入煤层钻孔内,微细膨胀粉料在抽采负压的作用下渗入
煤层周围的网状裂隙内,增加了裂隙内气体的流动阻力,有效阻隔外界空气进入抽采钻孔
的通道,使钻孔内漏风量显著减少,大大提高瓦斯抽采浓度和抽采效果,延长有效抽采期
确保抽采系统安全。
2.2 项目实施地点选取
经现场考察决定,本次试验地点选取
C8 煤层的 1803 工作面煤仓绕道。试验钻孔布置两
组,共
24 个(新工艺封孔、原封孔工艺每组各 12 个),均为为扇形钻孔。
2.3 封孔试验过程
2.3.1 第一次封孔
巷道周围形成的裂隙圈半径约为
3~5m,考虑到其它一些影响因素,封孔位置应避开
松动圈,因此封孔位置应在距孔口
5~7m 处,封孔长度 3~5m。封孔位置和封孔长度的确
定,可使封孔段有效避开裂隙圈,提高封孔效果,减少封孔材料的使用量。封孔材料使用赛
瑞材料。在工作面煤体实施顺层钻孔,直至达到设计深度后插入抽放管并在
L1 段两端缠上
棉纱,引一根注赛瑞封孔材料的胶管进入
L1(3~5m)段,注浆发泡封孔。注浆后,赛瑞
封孔材料膨胀,将钻孔
L1 段密封堵住,此时打开抽放管上的阀门即可实施瓦斯抽放,第一
次封孔阶段结束。
L2 为预留的第二次封孔空间,一般为 2~3m。封孔工艺如图 1 所示。
2.3.2 第二次封孔
第一次封孔阶段结束后,经过一定时期的瓦斯抽采,煤层开始收缩变形,透气系数增
高,钻孔周边煤层的裂隙迅速扩张、发育,此时外界的空气就会通过裂隙网进入抽采钻孔内,
导致瓦斯抽采浓度明显下降,缩短了有效抽采期。为了大幅度提高瓦斯抽采浓度,延长抽采
钻孔的有效抽采期,提高钻孔的利用率,还需要实施第二次封孔技术的研究。
第二次封孔原理是在第一次封孔阶段达到良好效果的基础上,利用一定压力的气体将
微细膨胀粉料送入煤层钻孔内,微细膨胀粉料在瓦斯抽采系统负压的作用下渗入煤层周围
的裂隙区域,微细粉料进入裂隙后,增加裂隙内气体的流动阻力,阻隔外界空气进入钻孔
的通道,使钻孔内的漏风量明显减少,从而大幅度提高钻孔内瓦斯抽采的浓度,显著改善