工作面通风系统对采空区煤炭自燃影响分析
摘
要: 通过对某煤矿 106 采煤工作面通风系统及采空区漏风因素的分析,找出了影响 106
采煤工作面一氧化碳浓度增高的原因,提出从根本上解决采空区煤炭自燃方法的建议。
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http://www.xzbu.com/2/view-4112156.htm
关键词:
通风系统;采空区;煤炭自燃
1 矿井生产及通风概况
某煤矿位于陕西彬长矿区南部边界,地处彬县、长武两县交界地带。矿井于
2003 年 8 月
开始建设,分别于
2008 年 12 月和 2010 年 9 月分两期投产,矿井初期生产能力为 300Mt/a。
矿井开采的
4#煤、4 上煤均属自然发火煤层,发火期 3-5 个月,最短发火期 24 天,属
Ⅰ
级自燃矿井。
4#煤煤层全厚 0~19.73m,平均 11.65m,煤层结构简单,倾角 5°,属较稳定煤
层;矿井煤尘具有爆炸性,爆炸指数
30.08%。
矿井采用斜井单水平开拓,共有五个井筒,即两条斜井,三个立井。两条斜井分别为主
斜井、副斜井;三个立井分别是
3#进风立井、1#回风立井和 2#回风立井。
采煤方法为走向长壁综采放顶煤法,全部跨落法管理顶板。掘进采用综合机械化掘进和
炮掘相结合的方法。
矿井采用中央并列式抽出式通风系统。经调查矿井
2010 年 7 月通风状况如下:4#煤采
区通风由主斜井、副斜井、
3#排矸立井进风,回风立井回风,总进风量 11589 m3/min,总回
风量为
10570 m3/min;4 上煤采区通风由 3#排矸立井进风,2#回风立井回风,总进风量
6333 m3/min,总回风量为 6778m3/min。
2 106 工作面通风系统现状
106 工作面是该矿井的主要采场,采用两进一回的双“U”型通风系统,另外,在这个双
“U”型通风系统中还布置了预裂巷和瓦斯高抽巷如图 1 所示。
正常生产时期矿井主要风流方向如下:
新鲜风
→主副斜井→4#煤辅助运输大巷→106 运顺联络巷/106 灌浆巷→106 运输顺
槽
/106 灌浆巷→106 工作面/106 灌浆巷→106 回风顺槽→2#总回→1#回风立井→主扇→地面。
根据
106 工作面生产现状及对工作面上隅角瓦斯浓度检测数据统计,该工作面风量分
配较合理,能够满足排除瓦斯等有害气体及人员正常呼吸的需要,工作面气候条件符合《规
程》规定。
3 106 工作面通风系统对自然发火的影响
矿井在
106 采煤工作面生产期间,采用预裂巷预裂煤炭,瓦斯高抽巷排放瓦斯。采用预
裂巷对于提高顶煤回采率是必要的;采用高抽巷对于采空区的瓦斯抽放,降低采煤工作面
瓦斯浓度也是必须的。虽然说这两个辅助巷道对通风系统影响较小,但由于这两个辅助巷道
的存在,对
106 采煤工作面采空区的煤炭自然发火也造成了一定的影响。这种影响是伴随着
106 工作面通风系统形成的。
106 工作面抽放系统主要由高位抽放巷高位抽放、采前预抽、上隅角埋管抽放三种形式,
高位瓦斯抽放巷布置在
4#煤上部,距煤层顶板 15m,向工作面内错 30m,主要对采空区进
行 高 位 抽 放 。 共 布 置 三 套 管 路 进 行 抽 放 , 分 别 是
1# 、 2# 、 4# , 流 量 分 别 为
176m3/min、252.31m3/min、34571m3/min,瓦斯浓度分别为 0.3%、2%、14%。
瓦斯是煤在形成过程和在地层中保存过程的伴生物。煤与瓦斯在一般温度条件下不发生
反应。从煤氧化角度来说,瓦斯相当于惰性气体。因此,瓦斯或者其它气体含量较高的煤,
由于其内表面受到隔离(由于煤层中的瓦斯压力一般比大气压力高),氧气不易与煤表面
发生接触,也就不易同煤进行复合。即使氧气能够达到煤体,瓦斯的稀释作用使氧气浓度降