[摘要]随着煤矿开采强度的提高,采掘接替越来越紧张,如何提高煤巷施工速度成为一
个重要的研究课题。本文结合综掘二队东四副巷、中间巷双巷掘进工作面井下作业的实际情
况,针对工作面的地质条件及所采用的支护方式进行分析,找出影响掘进速度的环节,当
然在实际生产中存在很多制约掘进工作的环节,包括实际管理、人才培养、平行作业等,尤
其是现在支护和掘进时间上存在很大的差距,现就掘支问题及人员管理提出一些解决意见
为煤巷实现快速、高效施工提供一些经验。
[关键词]煤巷;快速施工;技术
1.前言
1.1 巷道布置
东四副巷、中间巷均位于中央进风立井井筒以东,南北方向平行布置,东四副巷全长
1846 米,东四中间巷全长 1846 米,均为由北向南施工。巷道设计为矩形断面。
1.2 巷道用途
东四副巷为
310103 工作面回采时回风顺槽。东四中间巷为 310103 工作面回采时瓦斯抽
放巷道,为
310104 工作面回采时进风顺槽及辅助运输顺槽。
1.3 围岩与煤层情况
东四副巷、中间巷均沿
3#煤掘进,起底不破顶(伪顶取掉),3#煤层赋存稳定,结构
简单,属中灰、低硫的优质贫瘦煤,煤层以亮煤为主,内生裂隙较为发育,煤层厚度
2.0~
3.0 米,平均厚度 2.6 米,煤层内含 1~2 层夹石,厚 0.03~0.06 米,局部有冲蚀变薄现象。
煤层倾角
2~10°,平均 8°。伪项为高龄石泥岩厚度 0.27 米,直接顶为砂质泥岩平均厚度
1.53 米,老顶为细中粒砂岩,平均厚度 2.38 米。直接底板为砂质泥岩,平均厚度 1.96 米;
老底为中粒砂岩,平均厚度
1.20 米。
1.4 水文地质状况
巷道预计最大涌水量
15m3/h,正常涌水量 0.5~1.2m3/h。
1.5 瓦斯煤尘情况
3#煤瓦斯涌出量较大,该巷道相对瓦斯涌出量为 11.05m3/t,绝对瓦斯涌出量:
2.85m3/min。煤层无自燃发火倾向。
2.施工方法
东四副巷采用
S200M 型掘进机、东四中间巷采用 S135 型掘进机沿顶板截割全断面一次
成巷,并自行装煤。掘进机后配桥式转载机,转载机下安装滑靴,以
600-1000mm 不同规格
的可伸缩胶带机尾框架做滑道,通过掘进机工作过程中桥式转载机的前后滑动来实现运煤
工作。
3.存在的问题
根据掘进过程中的资料显示,在掘进巷道作业过程中存在两个主要影响掘进速度的环
节:
(
1)支护时间太长要占到总作业时间的 70%,虽然在巷道中采用了锚杆、锚索和锚网
等支护手段,简化了巷道的支护作业,但在巷道掘进的作业中掘进与支护是分离的。由于巷
道支护作业是在空顶情况下进行的,支护的安全性受着巷道顶板条件的制约,当巷道顶板
条件较好时,可以获得较大的空顶距,掘进与支护之间的影响相对较小,支护作业可以集
中进行,以弥补单体作业效率低的缺点。而当巷道顶板条件不好时,就必须通过缩短空顶距,
缩小循环进尺的方法来保证支护的安全作业,这样一来,掘进工作面的进度就会下降,这
就是进一步提高掘进巷道速度的障碍。
(
2)人才培养问题是队组需要解决的首要问题,尤其是掘机工、打顶锚杆、帮锚杆的工
人比较缺少,在队组安排轮休的时候,安排工作时会出现人不够用的情况,主要掘机工和
熟练的打顶工人。