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 要:通过对攀钢高炉荒煤放散系统在运行中出现的故障进行分析,观察总结;找出可靠

的改进方案和解决措施,并对

2#高炉放散系统出现的问题进行技术改造,有效的解决了荒

煤放散系统设备积灰和冲刷现象;确保了

2#高炉荒煤放散系统的稳定运行。 

  关键词:荒煤放散系统

 积灰 冲刷 

  攀钢

2#高炉荒煤气放散系统于 2009 年 9 月在清洗一站与 2#煤气净化系统同步建成投

运(图一),是

2#高炉干式除尘系统的组成部分,在干式除尘系统和高炉出现异常等特殊

情况下起到紧急放散作用,保护攀钢

2#高炉及其配套的环保系统设备的安全运行。攀钢 2#

高炉荒煤气放散系统投运以来暴露出的主要问题是:系统设备冲刷和积灰现象严重,同时
因钒钛磁铁矿冶炼难度较大,钟式高炉顶温控制稳定性与无料钟高炉存在差异,高炉顶温
控制稳定性差,经常出现异常波动,最高达到了

570

℃,迫使系统经常启用荒煤气放散系

统;因放散系统流经介质为荒煤气,含尘量为

10g/Nm3、温度基本上在 400

℃左右,造成荒

煤气放散系统阀门、管道磨损严重,失去功能等问题,制约着高炉系统设备正常运行。因此,
从工艺、设备、荒煤气放散切换方式等方面进行系统分析,并进行相应的改进,以达到缓解
或解决荒煤气放散系统存在的问题。

 

  图一

 

  一、存在的问题

 

  

1.放散系统阀门内部容易积灰板结 

  攀钢

2#荒煤放散系统的 DN1800 放散蝶阀和 DN1800 眼镜阀是放散系统的关键设备之

一。阀门内部及其管道连接部位积灰严重,容易板结成硬度较高的灰垢,无法有效清除;导
致阀门卡死,无法正常关闭;使系统阀门丧失其功能,放散系统无法正常工作,危急

2#高

炉及其煤气净化系统设备的安全运行,对整个

2#高炉及系统设备的安全生产影响极大。

(图二)

 

  图二

 

  

2.放散系统阀门及管道容易受到荒煤气冲刷 

  攀钢

2#荒煤气放散系统在放散时,极易造成荒煤气对放散系统设备及管道冲刷。特别

是放散系统的减压阀组及其连接部位的管道冲刷更为严重,导致阀体及管道在短时间之内
冲穿(图三),造成大量煤气外泄,对周围环境及人员的生命安全影响极大。由于冲刷严重,
高温的荒煤气大量外泄,造成抢修打包作业困难,作业风险增大。

 

  图三

 

  

3.放散系统阀门出现异常情况无法开启 

  放散系统的电动蝶阀(

DN1800)主要是用于眼镜阀均压,但是实际操作过程中,由于

泄漏严重,致使眼镜阀前后压差过大,眼镜阀无法开启;其次阀体内部积灰板结阀门无法
开启;其它意外情况导致阀门无法开启。在

2#高炉炉温异常情况下,无法实施紧急放散,

将导致

BDC 筒体布袋全部损毁,最终造成 2#高炉停运。放散系统的放散蝶阀及眼镜阀在紧

急情况或者意外情况下无法开启,放散系统将失去其放散功能。

 

  

4.系统局部管道布局设计不合理,导致放散系统存在“燃爆”风险 

  分子密封器排污管与长明火排污管、点火管排污管汇集在一起,容易造成焦炉煤气从排
污管窜入分子密封器内,一旦密封器内部进入空气和煤气混合成一定的比列,存在

“燃爆”

风险。

2009 年 12 月 22 日攀钢 1#荒煤气放散塔“燃爆”导致分子密封器排污阀断裂,长明火

管排污阀断裂,塔基础螺栓松动。

 

  

5.系统眼镜阀密封部位隐患,将导致系统设运行恶化加剧 

  放散系统的眼镜阀是系统煤气可靠的切断装置,其眼镜阀内密封面容易结垢,眼镜阀
密封圈容易受高温老化,密封圈脱落,压紧装置等故障,导致眼镜阀存在荒煤气微量泄漏
现象。