七煤集团公司洗煤厂浮精煤脱水系统改造
摘要:七煤集团公司洗煤厂
(以下简称七洗厂)是一个年处理能力在 200 万 t 以上的大型炼焦
型选煤厂,选煤方法为块煤跳汰煤泥浮选。该厂浮精煤脱水系统中主要脱水设备为
PG78-8
型圆盘真空过滤机
4 台,XAQZ250/1600 精煤压滤机 1 台,配套 2YK―110 型真空泵 4 台,
给料泵
2 台及滤液泵、鼓风机等辅助设备。
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http://www.xzbu.com/2/view-540515.htm
关键词:洗煤厂;浮精煤;系统改造
1 存在问题
1.1 滤饼水分高
七洗厂实际生产中真空泵的真空度仅
0. 02Mpa,由于真空度不够,不但严重影响过滤
机饼水分,导致滤饼水分达到
30%以上,而且真空泵循环不中固全含量变高,导致设备磨
损严重。
1.2 滤液浓度高,粒度细
七洗厂过滤机的滤液浓度一直在
120g/1 左右,并且通过对过滤机的滤液和原矿进行小
筛分试验
(见表 1),结果分析,滤液中-0.125mm 级含量比原矿中的高 5.64%。由于滤液浓度
高,颗粒细、密度小,加之剩余药剂影响,直接返回浮选机会使浮选泡沫发虚,不但影响浮
选结果,而且导致浮选机生产负荷的加大,造成从尾矿中炮煤和能源的损失。
1.3 过滤机处理能力低
七洗厂主要入洗新建矿的原料煤,随着采煤技术的不断发展,新建矿井已进二水平开
采深度
(-400m),煤质变差,入浮煤泥量不断增加,已由原业的 10%增为 18%,通过浮选
精矿的小筛分试验
(见表 1)结果进行分析,精矿浓度偏低,为 260g/1,并且对滤机入料粒度
不均匀,细粒含量偏高,造成矿浆粘度大,导致滤饼薄,难于脱落,在加大刮料工人的劳
动强度条件下,滤饼的脱落率也仅为
43%,物料在过滤机中打循环,降低了过滤机的处理
能力。
表
1 精矿、滤液、原矿小筛分试验结果
2 改造方案
根据以上浮精煤脱水系统存在的问题,主要原因是
PG78-8 型过滤机使用效果差,需更
新,其次是由于滤液对生产过程产生的不利影响,需改变滤液循环回收的传统工艺。
2.1 将原有过滤更新为 GPl20―10 型过滤机
原有
4 台过滤机总处理能力仅为 26.83t/ h,1 台压滤机处理能力为 l0t/h,总处理能力为
36.83t/h,不能满足我厂实际需要。如果改用 GP120―10 型过机,单台实际处理能为 23.04t/
h,2 台 46.08t/h,完全可满足生产需要。
2.2 采用滤液独立回收工艺
将现有
XAGZ250/1600 压滤机作为小组液脱水设备,SAGZ 系列精煤压滤机是浮选清
煤脱水的高效设备,过滤效果好,滤饼含水率低。
3 改造前后工艺效果对比
3.1 水分降低,脱水效果好
原脱水系统由于过滤机入料中细粒含量偏高,导致滤饼水分高达
30%以上,造成过滤
机上矿薄,难于脱落,处理能力低下。而改造后过滤机脱水效果较好,滤饼水分最低达
24%。
3.2 处理能力提高,脱落效果好