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 【摘要】为解决因跑偏导致的生产负荷降低,钢带损坏严重,成型机运行不平稳等问题,
在原有的纠偏系统上增加了

FISHER 的位置检测装置;同时,把原有的 foxboro 定位器更换

为山武智能型电气阀门定位器,以及引入了

PID 与钳位控制,实施后一年多的时间里,成

型机运行平稳,基本满足了工艺控制需要,达到了满足工艺生产的目标,解决了上述问题。
  【关键词】油渣成型机;纠偏系统;位置检测;定位器;改造
 

Abstract:In order to solving?the?production load?to?reduce which is due to deviation,strip?

damage?is?serious , molding  machine  is  not  running  smoothly , increasing?position  detection?
device  of  fisher  in?the?original?corrected  system ; At  the  same  time?to  replace?the?original?
foxboro?locator?Yamatake smart?electrical?valve positioner,and the introduction of?a?PID and?
clamp  control ; After  the  implementation  of?more  than  a  year , molding  machine?running 
smoothly , meeting?the?needs?of?process  control  basically , reaching?the?target?to?meet?the?
production process,solving the above problem.
  

Key words:diesel?molding?machine;correction system;position detection;locator;

transform
  

1.引言

  煤直接液化项目是世界首套煤直接液化百万吨级示范工程,被列为国家重点战略工程
有助于我国摆脱对进口原油和石油产品的过度依赖,完成能源消费结构的转变,确保我国
中长期能源战略安全。油渣成型机在煤液化工程中起着举足轻重的作用,位于整个煤直接液
化过程工艺的末端,如果该环节不稳定,上游工艺便会被迫降量操作甚至发生非计划停工
事故,经济损失惨重。成型机采用钢带式输送机构,由于钢带传输距离长(带长

115 米,跨

距近

60 米),传输物料温度高达 320

℃,钢带的下方喷淋冷却,当生产不稳、物料与冷却

水分布不匀时很容易发生钢带变形,引起钢带发生跑偏,当钢带跑偏量过大而无法有效纠
偏时,整个渣成型机便会发生联锁停机,甚至损坏钢带,严重时会导致成型机上游煤直接
液化核心装置工艺降量生产,大大增加了生产和设备检维修成本,降低了企业的经济效益
和市场竞争力。因此,如何有效解决困扰安全生产的钢带跑偏问题、开展煤液化油渣成型机
纠偏系统改造,具有重大的科学研究意义及工程实用价值。
  

2.油渣成型机概述

  

2.1 结构组成

  驱动轮毂(主动轮毂)、从动轮毂(被动轮毂)、钢带、电机、纠偏气缸、破碎机。
  油渣成型机侧视图如图

1。

  

2.2 工作原理

  电机上电,电机转动,带动主动轮转动,主动轮带动钢带转动,钢带带动从动轮转动
油渣通过输送管线送到皮带上,钢带输送油渣过程中,把油渣冷却为燃烧煤块,且输送到
破碎机口,把燃烧煤块破碎成小煤块以后,自由落到下料口,从而把小煤块送出去。
  

3.改造前油渣成型机纠偏系统概述

  改造前成型机纠偏系统仅仅采用了

FOXBORO 公司 SRP981 单作用气动定位器作为核

心部件,气动定位器有气源、输出、控制信号三个接口和反馈杆。控制信号强制于气动信号中
间值

60Kpa(20-100Kpa),通过反馈杆跟踪钢带位移的变化而使定位器输出气压信号改变,

去推动气缸进行纠偏;纠偏系统控制示意图如图

2。

  

4.存在问题

  煤直接液化油渣成型机是山特维克为煤直接液化装置专门生产的,是世界上最长的成
型机;该成型机运行条件恶劣,物料温度高、粘度大,自

2008 年底试车开始即发现严重影

响煤直接液化正常运行;已经不能满足生产需要,常常因成型机纠偏系统不能及时、有效地
对钢带进行纠偏,同时纠偏系统本身的稳定性不是很好,对钢带没有很好的钳位控制,导