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高炉喷煤制粉系统的改进措施

1 制粉工艺的进步

  此流程的缺点:
(1)流程长、设备多、阻力大;
(2)采用两级风机布局不合理,两级风机之间常有正压段,容易冒出煤粉,既污染环境又不
安全。
(3)球磨机噪音大、耗电多。
  与传统流程比较,新工艺流程具有如下特点:
(1)由原来的两个串联风机变为一个风机,实现了全系统负压操作;
(2)将布袋收尘器前的两级旋风分离器全部取消或减少

—个保留一个(目前有些厂为了减少布

袋收尘器的换袋周期还是主张保留

—个旋风分离器)。这样改的结果是:简化了流程、节省了

投资、改善了环境、降低了能耗、便利了操作和维护,这种流程已在国内广泛应用。
2 存在问题
  上述两种工艺流程,从布袋收尘器、旋风分离器收集的煤粉多采用螺旋输送机输送,由
于螺旋输送机内部螺旋轴瓦密封性差,易磨损造成轴瓦更换频繁,影响生产,在运送煤粉
过程中向外冒粉,污染环境,危害职工健康,运输机内部积粉易燃,容易引发安全事故。目
前国内不论是高炉喷煤的老制粉系统改造,还是新建制粉系统都存在着煤粉运输及互备问
题。
3 改进措施
(1)包钢炼铁厂对老制粉系统进行了技术改造。老制粉系统为三个系列, 此次改造将制粉系
统进行优化系统,取消螺旋输送机是这次改造的重点。包钢炼铁厂的技术人员得知国内有色
冶金行业曾引进美国气动斜槽输送技术,通过这个信息,

f 电 f 门对面粉、水泥、电力行业使

用这项技术进行了实地考察,并做了大量实验,最终采用了一条结构简单、输送量大、维修
费用低、密封性能好的

XD250X40000mm 空气斜槽新技术,取代了 5 条长度不同的螺旋输送

机。应用空气槽技术后,设备运行状况、检修、维护量以及现场环境,卫生条件明显改善。
   (2)酒钢对高炉喷煤进行了扩能改造。将旧有制粉系统改为一级收尘,新增

—套制粉系列。

此次改造的重点是:优化旧有制粉系统;取消收尘器下的两台

GX400×15000min 螺旋输送

机;满足两制粉系统互为备用。在既不可采用螺旋输送机又必须满足煤粉互备的要求下,通
过查阅了大量资料并对电厂、水泥厂进行了考察,认为新型埋刮板输送机基本可满足要求。
根据酒钢制粉车间现有空间及布置形式,采用了两台

RMSD10 双向埋刮板输送机,并在机

尾设置了氮气吹扫装置,解决了积粉问题,又满足了煤粉互备的要求。投产后设备运行状况
良好,检修量少、维护简便、噪音小。