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含钛铁水的冶炼

   用钛矿或钛球进行高炉护炉操作是常用的护炉方法,但铁水钛含量会有所升高,给炼钢工序的操作带来不
利影响,主要体现在铁水脱硫工序扒渣铁损增加,转炉冶炼工序石灰熔剂消耗增加,溅渣护炉效果变差。另外,
许多钢种要求钢中不能有残余的钛元素。
   因此,采用相应的措施,减轻或消除含钛铁水对脱硫扒渣和转炉炼钢操作的影响,对减少铁损和冶金辅料
的消耗、降低生产成本、保证钢水成分等重要意义。
   具体冶炼过程:
   

1、造渣方式

   由于钛优先硅氧化,在冶炼前期钛即基本氧化完毕,此时将含有钛氧化物的炉渣倒掉,即可将熔池中的钛
基本去除。为了保证钢水成分满足技术要求、消除钛对转炉冶炼操作的影响以及炉渣的脱磷、脱硫效果,采用双
渣操作技术,在转炉冶炼前期对含有钛氧化物的炉渣放出,以去除钢中钛,解决钛氧化物增加炉渣的黏度、降低
石灰利用率、影响终点成分控制的问题。
   

2、放渣时机

   正常双渣法冶炼,放渣时机一般在冶炼过程进行到中期进行,放渣渣量为

1/2-2/3,然后加入渣料重新造

渣。在含钛铁水的吹炼过程中,钛元素选择氧化的转化温度为

1340-1400℃。在转炉吹炼时间达到 1/4-1/3 时,

钢水熔池温度平均在

1400℃以上,此时钛的氧化基本完成,是倒渣除钛的有利时机。

   

3、放渣前碱度控制

   放渣前,钢中的硅也基本完全氧化并进入渣中,氧化硅降低了炉渣碱度,对碱性炉衬不利,为了保护炉衬,
炉渣需要保持有一定的碱度,但碱度控制不宜过高,石灰等造渣料不宜加入过多,否则将随放渣操作的进行而放
掉,增加熔剂消耗,因此放渣前控制合适的炉渣碱度很有必要。炉渣的碱度控制在

2.4-2.6,此时放渣基本可以

满足除钛要求。
   

4、放渣前熔池渣量控制

   熔池渣量过少,放渣量就少,排出的钛也相对较少,达不到除钛目的。熔池渣量过多,放渣量可以增大,
放渣比越大,除钛效果越好,但这样会增加熔剂的消耗,增加生产成本。采用双渣操作,放渣前渣量控制在总渣
量的

1/3,在吹炼进行到 1/4-1/3 时放出 2/3 的炉渣,可有效除钛,将钢水中钛含量控制在 0.005%以下。