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   原料性状对铁焦反应行为的影响
   
   
   作为高炉焦炭的替代原料

----铁焦(下称 CIC),由于具有金属铁的催化作用,因此可以期待其反应温度

比焦炉焦炭低,作为高炉原料使用可降低热平衡带温度,减少还原剂消耗。另外,利用铁焦生产工艺的特征,还
有望提高劣质煤的使用量。日本就矿石配比、矿石种类和煤性状对在实验室生产的

CIC 的反应性及反应后强度影

响进行了基础研究。
   实验方法使用了

A~D 的 4 种煤,它们是按照规定比例混合的混合煤。在矿石配比的研究中,使用了铁含量

高的优质

A 矿石。在矿石种类的研究中,除了使用 A 矿石外,还使用了脉石含量高、劣质的 B 矿石和 C 矿石以及

铁含量与矿石

A 相同的优质 D 矿石。A 矿石的粒度全部在 0.1mm 以下,B、C、D 矿石粉碎后粒度全部在 1mm 以下。

各矿石的平均粒度分别为

A 矿石 0.05mm、B 矿石 0.43mm、C 矿石 0.33、D 矿石 0.25mm。A 矿石和 D 矿石为赤

铁矿,

B 矿石为褐铁矿,C 矿石为马拉曼巴矿。

   在评价单纯

CIC 和 CIC 与烧结矿混合时 CIC 的反应性的同时,为评价反应后焦炭的强度,采用试验容器比

荷重软化试验装置大的反应试验装置,按照气体组成进行反应试验。将规定量的

CIC、焦炉焦炭和烧结矿装入直

80mm×高 100mm 的铝坩埚。使用的烧结矿为 8~12mm,焦炭为 19~20mm,CIC 直接使用成形物

6cc,30×25×15mm)。气体流量设置为 18.1NL/min。升温速度在 900℃之前为

5.0 /min

,在

900~1100℃时为 2.0 /min

,在

1100~1200℃时为 5.0 /min

   关于

CIC 的强度,使用 I 型试验机(直径 130mm×700mm),按照规定的旋转数进行转鼓强度试验,

对试验后按照规定粒度留下的

CIC 的比例进行评价。主要是根据 I(600/10)指数对在旋转 600 次后留在 10mm

筛上的

CIC 的百分比进行评价。

   基础研究实验结果,获得了以下结论。
   (

1)矿石配比高的 CIC 从较低的温度开始发生气化反应。使用 A 矿石时,矿石配比为 28.5mass%的 CIC

的开始反应比不含矿石的

CIC 低大约 150℃。

   (

2)在相同反应条件下,CIC 的反应率和反应性比焦炉焦炭高。尤其是,配入挥发份较高(28.6mass

%)的煤和配入 0.1 以下气孔多的矿石的 CIC 的反应性高。
   (

3)确认了 CIC 的气化可以促进相邻烧结矿的还原。

   (

4)根据制造条件可知,在相同反应率下,高反应性的 CIC 具有与焦炉焦炭基本相同的反应后强度。