摘
要:本文是通过对 T37014 的加强筋成型的难点进行分析研究,制定适当的工艺方案,
并对工艺过程出现的问题提出有效的解决方案,从而为今后类似这种高温合金等高强度材
料零件的冲压成型工艺技术提出了较为成功的经验。
关键词:加强筋;成型;旋压;工艺方案;裂纹
中图分类号:
U26 文献标识码:A
1 概述
金属零件
T37014 的材料为 GH4169,零件中间局部成型出一个高 7.5,宽 6mm 左右的
加强筋(见图
1),由于该材料材料强度大,采用普通的旋压技术在车床上成型,材料局
部受力,加强筋部分的材料厚度变薄甚至开裂,无法保证零件质量。本文针对上述问题采取
了一系列的措施,使问题得到解决。
2 确定初步的工艺方案
通过对
T37014 的零件结构进行分析,初步确定三种方案如下:
2.1 T37014 的工艺方案为下料
——滚圆——氩弧焊——钳工打磨焊道——消除应力—
—校圆——车工旋压——车端面——检验。
2.2 T37014 的工艺方案为下料
——滚圆——氩弧焊——钳工打磨焊道——消除应力—
—校圆——涨型——车端面——检验。
2.3 T37014 的工艺方案为下料
——滚圆——氩弧焊——钳工打磨焊道——消除应力—
—校圆——旋压机旋压——车端面——检验。
方案(
1)是采用车床进行旋压成型,优点是零件的成型情况可以随时进行检验,能够
有效地控制零件尺寸,并且可以分几次进行成型。缺点是损坏机床的精度,并且零件成型部
位经过多次成型材料容易减薄。方案(
2)是板材成型的通用方法,但是由于零件成型部位
的加强筋的高度较大,而且在整个零件的中间,材料的流动性不好,容易产生裂纹。方案
(
3)是最理想的成型方案但是由于生产车间没有旋压机无法进行。通过上述方案的比较,
与相关人员进行协商,决定采用第(
1)种工艺方案。
首次进行试加工时,加强筋成型部分的尺寸的高度
131 成型不到位,仅有 125 左右,
零件的材料为
GH4169,强度很大,无法在径向加力,首次试加工失败。后经过与设计、工
艺和热处理工艺人员一起探讨降低原材料的强度的方法,在成型之前增加固溶工序,并且
分
3 次进行旋压,先将零件固溶后第一次旋压将加强筋的高度成型到 123,然后将零件进
行固溶处理,进行第二次旋压,将零件的成型尺寸加工到
128,再将零件进行固溶处理,
将零件旋压到最终尺寸。
通过采取上述措施,将零件固溶后分步成型,零件尺寸基本达到了要求,经过测量,
零件的成型部分的壁厚仅有
0.5,减薄了一半,无法满足工艺要求,进行进一步实验时,发
现零件的加强筋的成型部分出现裂纹。
3 对零件的加工过程中存在的质量问题进行工艺研究
零件壁厚减薄和裂纹问题:经过工艺试验和对零件的型面进行分析发现成型部位
R 仅
有
3~4mm,两面的直壁部分为 25mm,零件的材料流动性较差,成形过程全部靠材料变薄
来实现,材料成型过程中达到塑性变形的极限造成材料破裂,造成零件裂纹。
针对上述问题将工艺路线进行调整,更改的过程中首先要考虑零件的材料流动性,保
证零件的成型顺利。增加材料的流动性有两种方案,一是增加圆角半径,二是减少摩擦,降
低压边力。根据上述两条要求来完善工艺路线,首先考虑加大圆角半径,但是加大初成型的
圆角半径,第二次成型便不能在车床上面加工,只能改在车间的自制旋压机上面加工,最
后再用旋压夹具成型出最终尺寸。根据上述成型方法,自行设计了旋压夹具,第一次成型出
的
R 由 3 改为 8,增加材料的流动性,然后再校正 R,保证最终尺寸,夹具图如下。
第一次车床成型夹具如图
2。